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煤制油攻克装置长周期运行瓶颈难题
高压差减压阀运行破3000小时大关
  本报讯(通讯员 李家顺)截至1月23日,化工公司煤制油煤直接液化装置高压差减压阀连续安全运行突破3000小时大关,刷新连续运行纪录,创历史最高水平。
  高压差减压阀是该公司煤直接液化工艺的核心装备,安装于煤直接液化热高压分离器与热中压分离器之间,其主要作用是将高温高压反应器产物的压力由19兆帕快速减压至3兆帕,输送至下游中压系统。由于该阀在快速减压过程中,在降压闪蒸节流元件后有大量气体溢出,实际内部介质为气液固三相流,导致局部流速接近音速,阀门振动加剧,内件冲刷磨蚀严重。在装置运行初期,所使用的进口阀门最长寿命不足200小时,成为制约煤直接液化装置安全稳定长周期运行的瓶颈。
  为了彻底解决“卡脖子”问题,公司组织成立高压差减压阀国产化攻关小组,对阀门进行解体,分析失效原因,研究内件磨蚀规律,制定专项解决方案,通过材质升级、内构件优化及操作优化等系列举措,经过多次实验后,最终掌握了提高复合材料抗磨性的方法,使阀门的连续稳定运行时间逐渐延长,不断创造新的运行纪录,推动我国煤化工核心装备国产化攻关取得了重要成果。
  一直以来,该公司坚持以科技创新为着力点,稳步推进煤化工领域核心装备国产化攻关,努力延长装置运行周期,为我国煤制油战略基地建设提供了可靠装备支撑。

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