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安徽铜陵电厂:
技改“小切口” 安全“大作为”
本报通讯员 李海洋
2026年07月14日
字数:2495
版次:03

  热控技术人员排查LVDT端子排线路。


  热控技术人员核查蝶阀开启时油压波动情况。


  热控技术人员试投运汽轮机润滑油压测点。

  为深入贯彻落实安徽公司“千帆行动”部署要求,安徽公司铜陵电厂热控技术团队立足机组安全稳定运行实际,聚焦现场生产运维中的堵点、难点、风险点,针对机组系统存在的监测盲区、主保护冗余配置不足、部分测量测点精度偏低等突出问题,以2号机组A级检修为契机,精心编制专项技术实施方案,扎实推进多项创新性技术改造项目落地见效,全力提升机组智能化、精细化运维水平,为企业高质量发展注入坚实技术动能。

  ★ 智能测温全覆盖,搭建设备预控新模式

  铜陵电厂始终坚守“凝心聚力,精益求精”的工作理念,深耕电力生产智能化建设领域,把技术创新作为破解运维难题、提升安全管控能力的核心抓手。
  随着机组运行年限增加,现场监测点规模持续扩容,DCS控制设备运行负荷不断攀升,控制柜长期处于高负荷运转状态。柜内各类卡件、电源模块、接线端子对温度波动极为敏感,而传统运维模式仅依靠人工定点巡检,机柜深部、端子排内侧等隐蔽区域长期存在监测盲区,元器件温升隐患无法第一时间被发现和处置,极易引发控制系统故障,严重时还会导致机组非计划停运,给企业安全生产和经济效益带来双重影响。
  为从根本上破解该项运维痛点,热控技术团队深入电子间开展实地勘测,结合机柜风道布局、模块发热特性、卡件负载工况、端子排布位置等要素反复测算论证,精准确定全部测温点位,自主完成线缆敷设、设备安装与逻辑组态工作,在主控DCS控制柜内布设51套高精度温度传感器,实现柜内全域温场变化在线实时监控。
  5月15日,主控DCS控制柜温度监测预警系统正式投入运行。该系统依托梯度算法自动拟合温度变化曲线,可智能识别异常温升并分级推送预警信息,同时具备实时画面浏览、历史数据查询调取等功能,推动设备管理模式由事后故障抢修,向事前预判、主动干预转型。项目负责人介绍道:“系统投用后,机柜温度隐患可实现自动预警,既大幅降低巡检人员现场核查工作量,又搭建起一套可监测、可预警、可调控、可追溯的智能管控体系,从源头筑牢控制系统安全防线。”
  5月25日,配套给煤机内部测温预警系统同步投运,补齐制粉系统安全管控短板。给煤机进料口、皮带、轴承、壳体长期受原煤摩擦、积粉烘烤影响,属于煤粉自燃高发区域。以往隐患排查仅依靠巡检人员目视观察、气味判别,往往等到设备冒烟才能发现险情,自动化安全防控能力存在明显短板。全新系统在各关键部位布设耐高温传感器,实时温度数据同步上传至DCS画面,并设置多级预警阈值,一旦监测到温度超限,系统将自动下发指令停运设备、关闭隔绝挡板,从根源防范积粉起火风险,全方位夯实制粉系统安全屏障,为机组长周期稳定运行再加一道安全保障。

  ★ 阀位逻辑双冗余,根除辅机联锁旧弊病

  “报告值长,循环水泵蝶阀启动失败。”在运行值班室,类似故障汇报时有发生。循环水系统是机组冷却的核心命脉,一旦蝶阀阀位反馈信号失效,循环水泵将无法实现程控启动,冷却供水链路直接中断,该隐患长期困扰全体一线生产运维人员。
  深挖故障成因:原有蝶阀仅配置单路15°开、关阀位反馈信号,阀门经长期机械磨损,或是线路出现轻微接触不良,均会造成信号采集丢失,进而引发联锁拒动。为彻底消除该项安全隐患,热控技术团队编制蝶阀控制逻辑优化专项方案,在阀门就地增设第二组阀位接近开关,于控制系统逻辑中搭建“或门”冗余回路,实现两路阀位反馈信号一主一备、互为冗余。
  改造工作顺利完工后,技术团队立即组织开展多轮阀门启停切换验证试验,全面检验改造效果。试验数据显示,当两路反馈信号中任意一路出现异常时,另一路可独立承担信号传输任务,彻底杜绝了因单路信号丢失引发的故障。与此同时,运维人员可通过比对两组实时阀位信号,精准捕捉阀门卡涩、反馈机构老化等潜在缺陷,实现设备故障早发现、早处置,从源头规避循环水系统波动风险,牢牢守住辅机设备安全运行底线。
  “经多轮试验全面验证,蝶阀反馈信号丢失问题已彻底根治,循环水泵启停控制可靠性实现质的飞跃。”看着设备平稳投运,现场调试人员对本次改造成效深有感触。

  ★ 主保护迭代升级,夯实主机安全硬支撑

  “当前,行业安全规范持续迭代更新,机组运行管控标准日趋严苛。我厂机组投产年限较长,原有部分保护测点配置已无法匹配现阶段安全生产管控要求,老旧测控设备升级改造刻不容缓。”在技改统筹专题会上,设备部负责人阐明了本次改造实施的必要性。
  该机组自投运以来,汽轮机、小汽轮机真空、润滑油压、EH油压参数均依靠压力开关采集信号。原有采集方式仅能输出单一开关量,保护动作定值易发生漂移,且多套保护共用同一取样管路,一旦管路出现堵塞、渗漏问题,将同步造成多组保护误动或拒动,存在严重主机安全隐患。
  针对上述设备薄弱环节,热控技术团队分阶段实施系统性升级改造:将汽轮机、小机真空、润滑油压、EH油压等全部关键测点的压力开关更换为高精度压力变送器,实现压力参数连续实时采集,运行人员依托趋势曲线可提前预判设备工况异常。针对ETS油压共用取样管路这一重大风险点,施工班组拆除原有共用取样母管,为各压力回路独立敷设物理隔离取样通道,并配套增设专用在线试验模块。改造完成后,运维人员可在机组带正常负荷工况下开展保护传动校验,无需停机,从根源规避共模故障,保障主机ETS主保护动作精准、稳定可靠。
  在此基础上,系统新增交、直流油泵硬接线联锁回路。当润滑油压降至安全阈值以下时,备用油泵可自动启动补油,显著提升机组异常工况下润滑系统的应急自防护能力。
  “DCS机柜温度监测预警、给煤机内部测温、循环水泵蝶阀逻辑优化、主机主保护升级四项技改项目,均纳入厂‘千帆行动’五小创新清单,并借助2号机组A级检修窗口期全部落地实施。改造完成后,机组热控监测覆盖维度全面拓展,主辅机保护抗故障能力显著提升,设备缺陷发生频次明显降低,热控智能化、精细化运维管理水平实现提档升级。”设备部负责人总结道。
  小技改破解大隐患,低成本筑牢高安全防线。铜陵电厂将持续以“千帆行动”为抓手,深耕生产一线深挖设备运行痛点,常态化开展技术攻关与设备提质改造,依靠技术创新夯实安全生产根基,为企业高质量发展源源不断注入技术支撑动能。

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