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26.6分钟缩到3.18分钟
——宁夏煤业煤制油电气管理中心“逐梦QC小组”把“不可能”变成特等奖
2026年07月14日
字数:1526
版次:03

本报记者 吴薇 通讯员 李彤瑜 郭静


  “精准调度,精心操作,精确控制,为化工装置输送优质电能,全力实现‘零伤害、零故障、零异常’安全生产目标。”这条悬挂于宁夏煤业煤制油电气管理中心创新工作室的标语,是团队坚守的初心誓言,更是深耕一线的行动准则。近日,在国家能源集团2026年QC成果发表赛中,中心“逐梦QC小组”凭借“10kV开关柜自动顺序倒闸操作智能控制程序”研制成果斩获特等奖。他们用一场极致的技术革新,为这句初心承诺写下了最硬核的注脚。
  时间回拨到2025年年底的一次运行分析会上,生产技术科抛出了一道尖锐的难题:中心年均倒闸操作超过5万次,一线人员安全风险如影随形。“明年,能否将单次10kV开关柜倒闸操作时间压缩至15分钟以内?”
  这不仅仅是为了提升效率,更是为了守住安全生产底线。然而,当高级技师们按照优化后的流程实地测试时,结果定格在26.6分钟。“差了近一半!”巨大的落差,让小组成员马利伟至今记忆犹新,“我们反复推演了七八版流程,却发现无论怎么优化,人工作业的物理极限就摆在那里,很难突破。”
  与其在旧赛道上挣扎、徒劳无功,不如换条新路、另辟蹊径。一个大胆的念头浮出水面:“让机器自己‘倒闸’!”
  转机在一次技术交流中悄然降临。一款应用于110kV及以上GIS组合电气开关刀闸的红外双视智能巡检系统,进入了大家的视野。它无需人员攀爬设备、肉眼比对开关状态,就能自动识别开关刀闸机械位置。
  “能不能把这只‘智能眼睛’借过来,应用到10kV开关柜倒闸操作中?”课题负责人徐林和团队成员积极交流想法,提出创新思路:采用图像对比算法,让高清摄像头代替人眼确认开关位置,随后系统自动触发下一操作指令,彻底省去后台人员手动点击的环节。一个“自动顺序倒闸”的技术雏形,在思维激荡中悄然成型。
  然而,从构想到现实,中间隔着无数个亟待攻克的“硬骨头”。在仿真平台上,数据一次次归零,试验一次次重启,团队成员没有丝毫退缩,反复调整算法、优化程序。当屏幕上跳出“8.12分钟”的仿真结果时,寂静的工作室瞬间沸腾——这一结果证明,他们的技术思路是可行的,这条路走对了。
  真正的考验在于落地应用。六个关键分解方案、七项攻关对策,每一项都是对团队成员意志与智慧的双重磨砺。
  断路器位置识别,用颜色特征还是形状特征?经过数十组对比试验,“颜色特征提取法”凭借识别速度快、精准度高的优势脱颖而出;针对手车位置识别难题,团队创新采用“双位置”判定逻辑,进一步提升识别可靠性;接地刀闸识别,则锁定“拐臂”为唯一识别特征,有效避免了误判情况……
  编程语言锁定VC++,数据库选用MySQL,条件触发器设置“双校验”模式……一切工作都严格按照5W1H原则有序推进。技术员马永官至今忘不了程序整体联调的那天:导入典型倒闸操作票,模拟现场环境,所有人都屏住呼吸、紧盯屏幕。指令发出,刀闸精准动作,图像实时回传“到位”,下一指令随即触发,整个过程行云流水。那一刻,几个小伙子激动得眼眶发热。
  最终,现场实测数据定格在3.18分钟,较目标值压缩78.8%。目前,该技术已在煤制油雨水提升泵站10kV变电所部署完毕。效果检查期内,累计节省人工日944.28个。
  “数字固然亮眼,但更可贵的是那些看不见的变化。”技术员李文焕感慨道,“操作人员不再需要奔波于高压开关柜前,安全风险大幅下降,电力系统供电连续性显著提升,为煤制油装置满负荷稳定运行筑牢了‘电力护盾’。”经中国电工技术学会鉴定,该技术达到国际先进水平,并已申请国家发明专利,实现了技术创新与知识产权保护的双丰收。
  值得一提的是,这支平均年龄不到35岁的团队,还荣获了“全国民族团结进步模范集体”荣誉。目前,他们又将目光投向了新的技术高地——快切装置就地终端控制程序的研制。从“故障处置”迈向“智能预判”,从“救火队”转型“领航者”,他们正用一项项小创新撬动起能源保供的“大效能”。

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