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守护能源绿的“太仓方案”
本报通讯员 宋会贤
2026年04月28日
字数:2425
版次:02
  人间最美四月天。时节正好,坐落于烟雨江南的江苏太仓公司,厂区草木葱茏、樱花缤纷、香气袭人。漫步厂区,“国家能源,不断前进的动力”宣传标语格外醒目。旁边的绿化景观区内,数只国家二级保护鸟类珠颈斑鸠驻足休憩。
  推动公司不断前进、建设生态园林式电厂的动力,是刻入公司发展脉络20年的“绿色基因”。“我们大概投入了1.4亿元,实现大宗固废100%资源化综合利用”,该公司负责人介绍。近三年来,公司进一步深化“无废企业”建设,从加大基础投入、到固废精细化处理,走出了一条消除固废的环保“进阶”之路——

  “绿色基因”持续守护生态安全

  坚持环保优先、守护长江生态安全,是江苏太仓公司成立之初便根植践行的发展理念。
  早在2005年首台机组投产之时,该公司率先实现烟气脱硫、脱硝系统与主机同步投运。作为国内首家投运脱硝系统的发电企业,公司在环保“无废”排放的道路上,从未停止探索进取。脱硝系统运维过程中,产生的失效催化剂是一种危废,针对如何安全高效处置该危废,公司先后开展了钒钛系SCR烟气脱硝催化剂再生技术研究与实践、无毒化催化剂应用等课题,不仅降低了危废的处置成本,同时,公司还通过催化剂再生,延长了脱硝催化剂的使用寿命,该项研究成果获得国家科学技术进步奖二等奖、中国电力科学技术奖三等奖。
  如今,为加快推动“零废企业”建设,该公司加快顶层设计,优化制度管理,先后修订完善排污许可制度、隐患管理制度、固废管理制度、考核办法、自行监测制度等管理制度,确保“无废企业”创建有规可依。同时,成立“无废企业”创建领导小组,制定“无废企业”建设任务清单,建立常态化风险管控机制,每月由环保专业组织进行风险源辨识、定期排查与闭环整改,系统防控环境污染风险,使“无废”理念深入人心。
  灰渣是煤电企业固废的主要来源。近年来,该公司针对地产等行业对灰渣需求下滑的影响,持续加大灰渣固废的精细化加工,以高附加值产品提高市场竞争力。2022年以来,公司累计投入7325万元,新建湿渣干渣及其配套磨细项目、石膏脱水系统,在保障环保治理设施和生产设施安全稳定运行的基础上,有效减少炉渣2.8万吨/年、石膏产生量5000吨/年,为公司创建“无废企业”夯实了“硬件”基础。2025年,公司新增100t/h的粉煤灰分选装置项目,系统投运后,可将粗灰分选出来,输送至干渣磨细系统磨细至品质灰。相比于贴钱直接处理灰渣,品质灰以每吨25元的价格,实现了固体废弃物综合利用的价值最大化。2025年,该公司销售8.48万吨干渣为品质灰,同比提升5.71个百分点,创效155.56万元,擦亮了质效双优的资源经营品牌名片,也擦亮了“绿水青山就是金山银山”的生态名片。
  石膏是脱硫系统运行的副产物,水分超标直接影响石膏产品的销售,但由于过去该公司的电除尘系统只能燃用入炉煤灰分15%以内的煤种,一旦掺烧的经济煤种灰分超过15%,就有大量灰进入脱硫吸收塔,造成石膏浆液品质劣化、水分超标。针对这一难题,该公司请专家会诊,组建技改团队破解技术难题,用将近两年的时间完成双机电除尘改造,由双室四电场改为双室五电场,改造后电除尘系统的除尘效率达到了99.97%,不仅让机组掺烧灰分大的“粗粮”“消化”能力直接翻倍提高到30%,还消除了烟尘影响脱硫系统正常运行的环保风险,让一直影响石膏品质的含水率偏高问题得到了有效解决,实现石膏产品100%的综合利用。

  技术升级实现安全、环保、效益多循环

  提起固废处理,设备部锅炉专业人员打开了话匣子:“以前我们用的是水力除渣系统,那可真是个大麻烦!锅炉渣斗频繁堵塞,冲渣水不仅消耗大量工业水,还经常导致灰管结垢,现场经常‘水漫金山’。”关于建设“无废企业”的决策一确定,公司组建专业团队,锚定“根治顽疾”,干劲十足地实施了“鳞斗干排渣”技术改造。团队拆除老旧水封槽,换装适应性更强的鳞斗式干渣机,利用其自清扫功能,不仅解决了大块焦渣卡塞难题,同时利用炉膛负压吸入冷风,将1000℃高温焦渣自然冷却至100℃以下,实现真正的“无水排渣”。
  但这只是第一步,真正的“点石成金”在于配套的磨细系统。团队将干燥的炉渣直接引入干渣磨细系统,利用其易磨性好的特点,将其研磨成高活性微粉。这一“干湿之变”不仅彻底消除了废水排放,更让炉渣从“廉价填料”升级为优质水泥外掺料。改造后,每年仅固废利用与节能降耗两项,就为公司创造了数百万元的直接效益,让团队找到了安全、环保与经济效益的“循环之道”。
  尝到固废利用最大化“甜头”的同时,该公司再接再厉,引入先进技术从根源上降低固废排放、发电煤耗。2025年3月,该公司依托低压节能单元流化气力输送技术,实施的8号炉智能输灰系统正式竣工。这一举措不仅使输灰主进气节气量达到了30%,同时改变了输灰运行依靠人工调整参数的传统控制模式,开启了八号炉输灰系统的“智能输灰”新模式。“八号炉输灰系统改造后实现运行参数自动调节、实时监测、无人巡检,不仅降低了人工劳动强度,还增加了出力,为机组宽负荷调峰运行创造更大的节能空间,每年创效约84万元。”团队负责人赵金泉说。
  为了解决厂内汽车转运容易造成固废抛洒、厂区环境污染的难题,团队还配套新增多级破碎设备、分步直动式输渣系统,实现粒径小于5mm、灰分30%的大比重物料气力输送,一举取代厂内短途汽运,每年节约短途运输成本费用50万元。增加的磨前辊压机挤压粉碎装置,不仅提高了单台磨机产量,还达到了节约渣仓系统抑尘及系统维护费用的目的,杜绝了环保风险。如今,随着一座新建干渣存储库的投运,该公司干渣磨细设备故障时也能保障干渣的应急储存,固废应急处置能力提升了,环境安全也得到更大的保障。
  创建“无废企业”是润物无声的守护。一直以来,该公司联合地方政府,在周边社区、学校常态化开展生态保护宣传,开展长江大堤白色垃圾清理活动、“种下头雁树”植树节活动、垃圾分类等公益行动,用“星星之火”向社会传递着国家能源集团坚持绿色低碳发展的理念。
  站在“十五五”高质量发展的新起点,江苏太仓公司正在加快研究污泥掺烧及设备技术改造,为打造“零碳园区”“无废城市”交出“太仓方案”,用能源的“绿”汇聚追求卓越、共享美好的前行力量。

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