破解机组“癫痫”难题
2025年07月15日
字数:1024
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齐乐亮(中)带领检修团队研究技术图纸。
“齐工,DCS系统又报警了!”5月一个寻常的清晨,山东工程公司寿光热控维护项目部的对讲机里突然传来急促的呼叫。正在主机润滑油系统巡检的齐乐亮闻声立刻快步奔向工程师站,液晶屏上跳动的液位曲线让他眉头紧锁——这已经是今年以来第17次出现液位异常波动了。
作为机组“血液循环系统”的神经末梢,分布在主机、小机润滑油箱的6支液位计,是设备安全运行的最后一道防线。在寿光公司2号机组,这套“生命体征监测仪”却像患上了“间歇性癫痫”,频繁出现的测量漂移,让热控班组如坐针毡。
以往的处理方式,要么返厂校验耽误工期,要么整体更换消耗成本。而此刻,检修倒计时牌已翻到第9天,留给热控班组的时间不多了。“咱们自己干!趁这次检修机会把6支液位计全查一遍。”项目攻坚会上,齐乐亮的提议掷地有声。这位26岁的共产党员带着团队连夜搭建“战情室”,墙上贴满了液位计结构图,桌面堆着20余本技术手册,角落的咖啡机彻夜嗡鸣。
“液位计核心原理是浮筒随油位变化产生电感量变化……”5月10日凌晨2时,齐乐亮指着白板上的公式,眼里泛着血丝却依旧神采奕奕:“只要能模拟出0—100%油位环境,就能完成全量程校验。”说着,他的目光突然落在窗外的电缆穿线管上:“有了,就用这个当校验筒。”
次日清晨的工器具室里热闹非凡。齐乐亮和张烁这对“黄金搭档”正围着6根直径约15厘米的镀锌钢管比画:“底部用耐油橡胶密封,顶部开观察孔,标尺精度要精确到毫米级……”他们像外科医生做手术般精细改造,将废弃材料组装成专业校验台。
“开始注油!”5月12日9时,齐乐亮屏息凝视着缓缓上升的油面,手中的万用表指针微微颤动。“停,1200毫米位置。”张烁紧盯激光测距仪报数。两人反复调整着注油速度,确保液面平稳到达每个校验点。
“50%量程点偏差22.5毫米。”当校验到第6支液位计时,技术员小王发现异常。齐乐亮立即拆解设备,在放大镜下,一根0.1毫米的金属丝卡在导向槽里。“这就是罪魁祸首。”他用镊子小心翼翼地取出杂质,待重新装配后,液位计数据立即恢复正常。
“DCS显示1202毫米,就地翻板液位1200毫米,误差仅0.17%。”5月15日16时23分,对讲机里传来的捷报瞬间让控制室沸腾起来。原本需要15天、耗资8万元的校验工程,被这支党员突击队用3天、不到500元成本攻克,他们独创的“就地液位计快速校验法”还被编入企业技术标准,成为可复制的检修经验。如今,这项创新成果已在山东公司内6台机组推广应用,为公司节省了大量检修成本,同时提升了设备运行的稳定性与可靠性。