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化工公司煤制油进料泵改造显成效
  本报讯(通讯员 马源)截至3月底,化工公司煤制油五柱塞油煤浆进料泵在完成轴封改造后,已连续运行超过1300小时,各项指标符合要求,有效降低了润滑油泄漏风险,为装置安全稳定生产运行奠定基础,也为煤直接液化核心设备国产化攻关提供了借鉴经验。
  高压油煤浆进料泵是煤液化装置的核心设备之一,为满足装置长周期稳定运行,推动关键设备国产化攻关,该公司设计并制造了适用于煤直接液化项目的五柱塞油煤浆进料泵。该泵在性能考核期间,曲轴箱轴封发生渗漏,影响关键设备的稳定运行。为彻底消除这一隐患,设备技术人员与厂家人员多次交流,决定将原曲轴箱轴封填料密封改造为剖分式串联骨架油封,同时将原平面轴封压盖改为凹形压盖,彻底消除了曲轴箱轴封泄漏隐患,满足油煤浆进料泵运行需求,保障了五柱塞油煤浆进料泵性能考核的顺利进行。
  此次五柱塞油煤浆进料泵曲轴箱轴封改造工作的高效完成,有效消除了设备运行隐患,提升了设备运行稳定性,满足煤直接液化工艺高进料量工艺需求,为装置长周期稳定运行提供有力保障。

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