以匠心深耕一线
2026年04月07日
字数:1262
版次:01
3月30日,榆林化工260兆帕超高压聚乙烯装置的轰鸣声,如钢铁脉搏般沉稳有力。在纵横交织的管线间,一个身影总在晨光熹微时俯身贴向管壁,指尖摩挲着管线的纹路,目光紧锁着跳动的参数屏。他就是2025年集团公司国能工匠(煤化工工艺专业首席师)——榆林化工烯烃厂聚烯烃装置经理孙爱光。
十多年来,孙爱光以匠心深耕一线,以实干破解难题,将这头“咆哮”的260兆帕“钢铁猛兽”驯服成守护能源生产的“忠诚伙伴”,在高压装置的守护之路上,书写着新时代产业工人的匠心答卷。
去年12月22日晚上,孙爱光刚到家,手机就响了,传来中控室操作员焦急的声音:“孙工!一次机段间换热器温度飙到45摄氏度了,降不下来,再这样下去长周期就要断了!”挂了电话,他抓起车钥匙就往厂里赶。
冲进中控室,孙爱光手指飞快地调出近24小时的参数曲线。他盯着曲线拐点处的压力、流量数据,突然指着一处波动说:“是油蜡堵了换热管。”旁边的操作工愣住了:“可我们查了循环水,没问题啊。”“这就像水管堵了,光加大水压没用,得先疏通。”孙爱光一边解释,一边拿起对讲机部署,“立刻协调加装风冷模块,把分离罐温度降到42摄氏度,模块启动后先开50%功率,每5分钟报一次数据。”安排完方案后,他在现场一直盯到次日凌晨4时,直到换热器恢复正常。
“孙经理对参数的较真,到了吹毛求疵的地步。”班长小王记得,2024年装置大检修时,孙爱光为了0.1兆帕的压力偏差,在管廊上待了整整一下午。
那年冬天特别冷,管廊上结了厚厚的霜,孙爱光主动揽下高压管线复核的活儿,背着压力表、扳手,一节一节往上爬。当他检测到一段高压管线时,压力表显示压力比设计值低了0.1兆帕。“260兆帕的系统,差0.1兆帕就是隐患!”他当即停下来,沿着管线往回走,逐个检查法兰密封面、阀门阀芯,连管线支撑的吊架都没放过。小王跟着他,看着他用扳手敲管线,又趴在保温层外听了听,最后在一处被其他管线挡住的阀门后停住:“这里有问题。”他们小心地拆开保温层,果然,阀门的密封垫片已经变形,边缘还渗出了微量介质。“你看,就是这么个小垫片,要是没发现,等检修完开机,后果不堪设想。”孙爱光一边更换垫片,一边给小王讲解。
面对生产中的老大难问题,孙爱光靠实干巧干啃下“硬骨头”。过氧化物泵频繁故障,他趴在图纸上琢磨半天,设计出“溶剂油旁路+入口过滤器”的改造方案,让泵体维修时间从一天缩短到半小时,年减少产能损失超千吨。他推进的蒸汽梯级利用改造,更是将放空蒸汽变废为宝,年创效超80万元。
解决了单点难题,孙爱光又将目光投向装置长周期运行的系统性提升上。去年夏天,他带头细化巡检流程,把原来的“每日一次”改成“重点部位每2小时一次”,还在关键设备旁设置巡检打卡点。自己更是每天泡在现场,手机24小时开机,不管什么时候接到电话,都会第一时间赶到厂里。去年,这套260兆帕高压聚乙烯装置实现连续安全稳定运行164天,刷新了国内30万吨/年及以上高压聚乙烯装置长周期运行纪录。
当有人问他,守着高压装置十多年,会不会觉得枯燥?孙爱光总是笑着摇头:“看着它每天稳稳地转,产出合格的聚乙烯产品,就像看着自己的孩子慢慢长大,心里踏实……”
十多年来,孙爱光以匠心深耕一线,以实干破解难题,将这头“咆哮”的260兆帕“钢铁猛兽”驯服成守护能源生产的“忠诚伙伴”,在高压装置的守护之路上,书写着新时代产业工人的匠心答卷。
去年12月22日晚上,孙爱光刚到家,手机就响了,传来中控室操作员焦急的声音:“孙工!一次机段间换热器温度飙到45摄氏度了,降不下来,再这样下去长周期就要断了!”挂了电话,他抓起车钥匙就往厂里赶。
冲进中控室,孙爱光手指飞快地调出近24小时的参数曲线。他盯着曲线拐点处的压力、流量数据,突然指着一处波动说:“是油蜡堵了换热管。”旁边的操作工愣住了:“可我们查了循环水,没问题啊。”“这就像水管堵了,光加大水压没用,得先疏通。”孙爱光一边解释,一边拿起对讲机部署,“立刻协调加装风冷模块,把分离罐温度降到42摄氏度,模块启动后先开50%功率,每5分钟报一次数据。”安排完方案后,他在现场一直盯到次日凌晨4时,直到换热器恢复正常。
“孙经理对参数的较真,到了吹毛求疵的地步。”班长小王记得,2024年装置大检修时,孙爱光为了0.1兆帕的压力偏差,在管廊上待了整整一下午。
那年冬天特别冷,管廊上结了厚厚的霜,孙爱光主动揽下高压管线复核的活儿,背着压力表、扳手,一节一节往上爬。当他检测到一段高压管线时,压力表显示压力比设计值低了0.1兆帕。“260兆帕的系统,差0.1兆帕就是隐患!”他当即停下来,沿着管线往回走,逐个检查法兰密封面、阀门阀芯,连管线支撑的吊架都没放过。小王跟着他,看着他用扳手敲管线,又趴在保温层外听了听,最后在一处被其他管线挡住的阀门后停住:“这里有问题。”他们小心地拆开保温层,果然,阀门的密封垫片已经变形,边缘还渗出了微量介质。“你看,就是这么个小垫片,要是没发现,等检修完开机,后果不堪设想。”孙爱光一边更换垫片,一边给小王讲解。
面对生产中的老大难问题,孙爱光靠实干巧干啃下“硬骨头”。过氧化物泵频繁故障,他趴在图纸上琢磨半天,设计出“溶剂油旁路+入口过滤器”的改造方案,让泵体维修时间从一天缩短到半小时,年减少产能损失超千吨。他推进的蒸汽梯级利用改造,更是将放空蒸汽变废为宝,年创效超80万元。
解决了单点难题,孙爱光又将目光投向装置长周期运行的系统性提升上。去年夏天,他带头细化巡检流程,把原来的“每日一次”改成“重点部位每2小时一次”,还在关键设备旁设置巡检打卡点。自己更是每天泡在现场,手机24小时开机,不管什么时候接到电话,都会第一时间赶到厂里。去年,这套260兆帕高压聚乙烯装置实现连续安全稳定运行164天,刷新了国内30万吨/年及以上高压聚乙烯装置长周期运行纪录。
当有人问他,守着高压装置十多年,会不会觉得枯燥?孙爱光总是笑着摇头:“看着它每天稳稳地转,产出合格的聚乙烯产品,就像看着自己的孩子慢慢长大,心里踏实……”
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