精益“升”级记
2026年04月02日
字数:1009
版次:03
3月23日清晨6时,天色微亮,铁路装备准格尔分公司段修车间已是灯火通明。青年职工康杰蹲在转向架旁,手中扳手灵活转动,螺栓精准落位。谁也看不出,这个26岁的小伙子,一年前还觉得“精益管理”就是“把地扫干净、把工具摆整齐”。
“现在知道了,精益不是扫扫地,是‘扫’掉一切浪费。”他的变化,是整个车间蜕变的缩影。
2025年初,段修车间被定为精益管理试点。车间主任鲁龙还记得第一次开动员会时的场景:台下职工的眼里写满了“又折腾”。“精益不就是搞5S吗?”“我干活儿就是干活儿,哪来的浪费?”康杰也是其中之一。
怎么能让精益理念在每个人心中生根发芽?一次培训课上,讲师拿出一张流程图:“你们每天推转向架,从A点到B点,为什么要走这么多米?”康杰愣住了。
接下来的几周,车间组织全员用“5Why”分析法拆解日常工作。康杰发现,光是搬运配件,每天就要多走几百米;工具找不到,每次少说耽误三五分钟;库存积压的零件落满了灰……“原来,浪费就在我们眼皮底下。”
改变从定制化管理开始。车间全员动手,重新为142台设备刷防腐漆,手工打造39个定置架,重新画932米通道线……老职工高飞江干了20多年,他记得有一天早上进车间,阳光照在整齐的工具柜上,地面黄线笔直,每个零件都有自己的位置。“那一刻,心里特别敞亮。”
真正的效率提升藏在看不见的地方。架落车作业时间缩短一半,转向架收入效率提升三成。智能物料柜让搬运距离减少40%。康杰算了一笔账:以前每天走两万步,现在只要一万五;以前加班是常态,现在每天能准时下班。2025年,车间检修能力提升25%,单台材料成本下降14.36%,提前98天完成全年任务,实现安全生产6770天零事故。
康杰的“改善能手”称号不是白来的。他发现转向架收入线存在“卡脖子”环节,便与技术员贾龙一起琢磨,搞出了电动转盘方案。改造后,转向架转运效率提升30%,交叉作业碰撞风险点减少8处。2025年,车间完成12项“五小”成果转化,5项获公司奖励,1项获得国家实用新型专利。他们还代表公司参加中国精益数智化创新大赛,拿下一等奖。今年1月,车间更被评为公司“精益管理优秀试点车间”。
今年,车间已画好新的蓝图:钩缓检修流水线、轮对转运系统、喷涂机器人……“与先进兄弟单位比,我们还有差距。”鲁龙说,“但差距就是潜力,短板就是方向。”康杰想得更简单些:“精益不是一阵风,是一条走不完的路。但只要每天往前走一步,路就会越来越宽。”
晨曦再起,阳光照在崭新的电动转盘上,照在笔直的黄线上,也照在康杰年轻专注的脸上。
“现在知道了,精益不是扫扫地,是‘扫’掉一切浪费。”他的变化,是整个车间蜕变的缩影。
2025年初,段修车间被定为精益管理试点。车间主任鲁龙还记得第一次开动员会时的场景:台下职工的眼里写满了“又折腾”。“精益不就是搞5S吗?”“我干活儿就是干活儿,哪来的浪费?”康杰也是其中之一。
怎么能让精益理念在每个人心中生根发芽?一次培训课上,讲师拿出一张流程图:“你们每天推转向架,从A点到B点,为什么要走这么多米?”康杰愣住了。
接下来的几周,车间组织全员用“5Why”分析法拆解日常工作。康杰发现,光是搬运配件,每天就要多走几百米;工具找不到,每次少说耽误三五分钟;库存积压的零件落满了灰……“原来,浪费就在我们眼皮底下。”
改变从定制化管理开始。车间全员动手,重新为142台设备刷防腐漆,手工打造39个定置架,重新画932米通道线……老职工高飞江干了20多年,他记得有一天早上进车间,阳光照在整齐的工具柜上,地面黄线笔直,每个零件都有自己的位置。“那一刻,心里特别敞亮。”
真正的效率提升藏在看不见的地方。架落车作业时间缩短一半,转向架收入效率提升三成。智能物料柜让搬运距离减少40%。康杰算了一笔账:以前每天走两万步,现在只要一万五;以前加班是常态,现在每天能准时下班。2025年,车间检修能力提升25%,单台材料成本下降14.36%,提前98天完成全年任务,实现安全生产6770天零事故。
康杰的“改善能手”称号不是白来的。他发现转向架收入线存在“卡脖子”环节,便与技术员贾龙一起琢磨,搞出了电动转盘方案。改造后,转向架转运效率提升30%,交叉作业碰撞风险点减少8处。2025年,车间完成12项“五小”成果转化,5项获公司奖励,1项获得国家实用新型专利。他们还代表公司参加中国精益数智化创新大赛,拿下一等奖。今年1月,车间更被评为公司“精益管理优秀试点车间”。
今年,车间已画好新的蓝图:钩缓检修流水线、轮对转运系统、喷涂机器人……“与先进兄弟单位比,我们还有差距。”鲁龙说,“但差距就是潜力,短板就是方向。”康杰想得更简单些:“精益不是一阵风,是一条走不完的路。但只要每天往前走一步,路就会越来越宽。”
晨曦再起,阳光照在崭新的电动转盘上,照在笔直的黄线上,也照在康杰年轻专注的脸上。
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