从“芯”出发向“净”而行
2026年02月09日
字数:1398
版次:02
走进新疆化工动力厂化学水装置,一套制水能力达1500立方米/小时的除盐水系统正平稳运行。低压生产给水、优质再生水及冷凝液不断汇入,经过层层精细处理,最终成为保障公司安全平稳运行的优质除盐水。
动力厂的化学水装置采用“自清洗过滤器+超滤+反渗透和浓水反渗透+两级混床”的工艺制取除盐水。在这条环环相扣的工艺链中,反渗透单元至关重要,其高效稳定运行依赖于266支反渗透膜元件。这些膜元件利用“透水不透盐”的特性,高效脱除水中盐分。一部分进水垂直渗透成为淡水,而盐类与胶体物质则在膜表面浓缩,随平行水流排出。
反渗透单元的稳定运行,始于前端的精细过滤。自清洗过滤器作为首道关卡,可有效拦截水中颗粒与悬浮物。其独特的液压清洗机制,能驱动吸污管完成复合运动,实现滤网内表面的彻底清洁。超滤系统凭借更精密的孔径,深度截留胶体、细菌及大分子有机物,减轻后续单元负担。在进入反渗透高压泵前,保安过滤器再次“把关”,拦截可能漏网的细微杂质,从源头杜绝膜元件划伤或污堵的风险。
不仅如此,班组人员通过持续开展过滤器压差监测与清洗更换,定期检测超滤产水SDI值及反渗透进水余氯,将SDI值严格控制在4以下,确保进水污染风险处于低位;通过对余氯的精准控制,有效避免其对反渗透膜造成氧化损伤。一系列有力举措,为膜元件长周期健康运行奠定了坚实基础。
膜系统操作是一场全时段的精细化调控。在外操室内,操作人员依托DCS系统,可实现24小时不间断精准管控。回收率是关键指标,过高会导致膜表面流速降低、盐分浓缩,结垢风险陡增。因此,操作人员始终将系统回收率精准维持在安全窗口内,通过调节高压泵频率与浓水排放阀开度,在最大化产水与最小化结垢之间找到最佳平衡。
在保障产水通量和脱盐率的前提下,操作人员尽量维持较低且稳定的运行压力。此举不仅直接降低电耗,也减轻了膜元件的机械应力,延缓性能衰减。DCS系统的趋势曲线与实时报警,使操作人员能对任何工况波动迅速响应、及时调整。
精细化管理为动力厂带来了实实在在的效益。2025年,化学水装置在优质再生水回用上取得突破,通过一号、二号反渗透系统直接处理优质再生水,省去重复处理流程,使外排水负荷减少25吨/小时,全年回用量达329万吨,创造经济效益超1200万元。这份成绩,离不开反渗透膜系统在最优工况下的稳定高效运行。
如果说前处理与智慧操作是外在保护,那么科学加药则是赋予系统的内在“免疫力”。装置定期对生水冲击式投加杀菌剂,抑制微生物滋生;在反渗透进水端连续投加阻垢剂,防止无机盐结垢;根据水质与微生物情况,投加非氧化杀菌剂,清除生物膜,杀灭耐药菌。
加药量并非固定不变。技术人员依据进水水质、负荷与季节动态调整,在发挥药剂效能、保护膜元件的同时,减少化学品消耗,实现运行成本与环保风险双降,达成效果与效益的双赢。
为适应工艺更新,装置组织技术骨干修订操作票等技术文件,持续提升操作规范化水平,减少生产波动,实现反渗透运行全过程精准管控。
如今,化学水装置已通过精细化、智能化、全生命周期的膜系统管理,将水资源利用效率提升至行业前列。未来,装置将以“创新工作室”为平台,持续开展节能降耗攻关,探索更高效的膜技术与智能运维模式,为企业高质量发展守好“水安全”生命线。
从一颗“膜芯”出发,向一池“净水”而行——新疆化工动力厂正在这条节水增效的道路上,步履坚实,前景可期。
层层过滤,筑牢膜元件防护屏障
动力厂的化学水装置采用“自清洗过滤器+超滤+反渗透和浓水反渗透+两级混床”的工艺制取除盐水。在这条环环相扣的工艺链中,反渗透单元至关重要,其高效稳定运行依赖于266支反渗透膜元件。这些膜元件利用“透水不透盐”的特性,高效脱除水中盐分。一部分进水垂直渗透成为淡水,而盐类与胶体物质则在膜表面浓缩,随平行水流排出。
反渗透单元的稳定运行,始于前端的精细过滤。自清洗过滤器作为首道关卡,可有效拦截水中颗粒与悬浮物。其独特的液压清洗机制,能驱动吸污管完成复合运动,实现滤网内表面的彻底清洁。超滤系统凭借更精密的孔径,深度截留胶体、细菌及大分子有机物,减轻后续单元负担。在进入反渗透高压泵前,保安过滤器再次“把关”,拦截可能漏网的细微杂质,从源头杜绝膜元件划伤或污堵的风险。
不仅如此,班组人员通过持续开展过滤器压差监测与清洗更换,定期检测超滤产水SDI值及反渗透进水余氯,将SDI值严格控制在4以下,确保进水污染风险处于低位;通过对余氯的精准控制,有效避免其对反渗透膜造成氧化损伤。一系列有力举措,为膜元件长周期健康运行奠定了坚实基础。
精细调控,把准系统运行安全脉搏
膜系统操作是一场全时段的精细化调控。在外操室内,操作人员依托DCS系统,可实现24小时不间断精准管控。回收率是关键指标,过高会导致膜表面流速降低、盐分浓缩,结垢风险陡增。因此,操作人员始终将系统回收率精准维持在安全窗口内,通过调节高压泵频率与浓水排放阀开度,在最大化产水与最小化结垢之间找到最佳平衡。
在保障产水通量和脱盐率的前提下,操作人员尽量维持较低且稳定的运行压力。此举不仅直接降低电耗,也减轻了膜元件的机械应力,延缓性能衰减。DCS系统的趋势曲线与实时报警,使操作人员能对任何工况波动迅速响应、及时调整。
精细化管理为动力厂带来了实实在在的效益。2025年,化学水装置在优质再生水回用上取得突破,通过一号、二号反渗透系统直接处理优质再生水,省去重复处理流程,使外排水负荷减少25吨/小时,全年回用量达329万吨,创造经济效益超1200万元。这份成绩,离不开反渗透膜系统在最优工况下的稳定高效运行。
科学加药,赋予膜系统主动“免疫力”
如果说前处理与智慧操作是外在保护,那么科学加药则是赋予系统的内在“免疫力”。装置定期对生水冲击式投加杀菌剂,抑制微生物滋生;在反渗透进水端连续投加阻垢剂,防止无机盐结垢;根据水质与微生物情况,投加非氧化杀菌剂,清除生物膜,杀灭耐药菌。
加药量并非固定不变。技术人员依据进水水质、负荷与季节动态调整,在发挥药剂效能、保护膜元件的同时,减少化学品消耗,实现运行成本与环保风险双降,达成效果与效益的双赢。
为适应工艺更新,装置组织技术骨干修订操作票等技术文件,持续提升操作规范化水平,减少生产波动,实现反渗透运行全过程精准管控。
如今,化学水装置已通过精细化、智能化、全生命周期的膜系统管理,将水资源利用效率提升至行业前列。未来,装置将以“创新工作室”为平台,持续开展节能降耗攻关,探索更高效的膜技术与智能运维模式,为企业高质量发展守好“水安全”生命线。
从一颗“膜芯”出发,向一池“净水”而行——新疆化工动力厂正在这条节水增效的道路上,步履坚实,前景可期。
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