“老大难”巧变“好帮手”
2025年11月11日
字数:1123
版次:03
11月1日,在国神公司上榆泉矿北翼1011工作面,运转队的职工们操作着一套崭新的设备——模块化可拆卸溜煤斗,井下作业变得前所未有的顺畅。这个由矿机修厂自主研发的“好帮手”,不仅彻底消除了长期困扰现场的安全隐患,更让工作效率实现了数倍提升,成为大家津津乐道的创新成果。
变化的种子,埋藏于一次深入井下的调研。在采煤工作面,该矿董事长孙权驻足良久,目光聚焦于一个需要5吨平板车运输、安装时焊花四溅的笨重溜煤斗。现场动火作业的风险、操作的烦琐,让他深感责任重大。
“必须用创新的思路,从根源上破解这个‘老大难’!”调研现场,孙权定下方向,“要干,就要朝着更安全、更经济、更智能的目标迈进,坚定不移走模块化、无焊化的新路!”
一声令下,机修厂迅速响应。提起过去那个焊死的“铁疙瘩”,机加班班长赵光远记忆犹新:“每次安装都得动火焊接,火星在弥漫煤尘的环境中飞溅,那场景想想就让人悬着心。”
攻关小组火速成立。办公桌上图纸铺展,关键参数被反复测算,车间的灯光常常亮至深夜。老师傅们带着年轻技术骨干,一边深入研究井下的复杂工况,一边在地面搭建试验模型,不断优化方案。创新的灵感,在数次思想碰撞和反复试验中迸发、汇聚、臻于完善。
历经数月技术攻坚,首台模块化可拆卸溜煤斗于9月5日成功面世。当一个个整齐的模块组件运抵井下进行首次组装时,现场职工们满怀好奇地围拢过来。
“这套系统就像‘搭积木’,”机修厂厂长刘阳学现场讲解,“我们采用72组特制的M24防松螺栓,在井下实现了‘零动火’快速拼接。这不仅从根本上消除了焊接带来的安全风险,也使得安装过程更加精准、高效。”
与此同时,机修厂还同步构建了配套的参数化模型库,涵盖了16种标准尺寸组合。在地面预制阶段,各模块就能实现毫米级的精度控制,为井下“严丝合缝”的完美组装提供了坚实保障。
新系统的成功应用,结出了沉甸甸的果实——
安全屏障更加牢固。井下焊接产生的烟尘污染彻底消除,受限空间作业安全风险得到根本性控制,为职工的生命安全构筑起一道更为坚实的防线。
经济效益切实显现。单台模块化溜煤斗可节约井下焊接工时费等约2万元。目前,上榆泉矿已累计设计生产4台此类溜煤斗,直接节约费用约8万元。而标准化带来的材料节约和部件的重复利用价值,潜力更为巨大。
生产效率大幅跃升。独创的快速组装工艺,使井下安装人员由5人减少至3人,作业时间从原先的8小时大幅压缩至1.5小时。运输环节也不再需要大型平板车,极大解放了运输资源,有效加快了工作面的整体推进速度。
注视着井下顺畅运转的新设备,机修厂的师傅们脸上洋溢着欣慰与自豪。但他们前进的脚步并未停歇。眼下,团队已在谋划下一步的优化设计,致力于让这个井下“好帮手”更加智能、高效。他们深知,在科技兴安、创新驱动的道路上,永无止境。
变化的种子,埋藏于一次深入井下的调研。在采煤工作面,该矿董事长孙权驻足良久,目光聚焦于一个需要5吨平板车运输、安装时焊花四溅的笨重溜煤斗。现场动火作业的风险、操作的烦琐,让他深感责任重大。
“必须用创新的思路,从根源上破解这个‘老大难’!”调研现场,孙权定下方向,“要干,就要朝着更安全、更经济、更智能的目标迈进,坚定不移走模块化、无焊化的新路!”
一声令下,机修厂迅速响应。提起过去那个焊死的“铁疙瘩”,机加班班长赵光远记忆犹新:“每次安装都得动火焊接,火星在弥漫煤尘的环境中飞溅,那场景想想就让人悬着心。”
攻关小组火速成立。办公桌上图纸铺展,关键参数被反复测算,车间的灯光常常亮至深夜。老师傅们带着年轻技术骨干,一边深入研究井下的复杂工况,一边在地面搭建试验模型,不断优化方案。创新的灵感,在数次思想碰撞和反复试验中迸发、汇聚、臻于完善。
历经数月技术攻坚,首台模块化可拆卸溜煤斗于9月5日成功面世。当一个个整齐的模块组件运抵井下进行首次组装时,现场职工们满怀好奇地围拢过来。
“这套系统就像‘搭积木’,”机修厂厂长刘阳学现场讲解,“我们采用72组特制的M24防松螺栓,在井下实现了‘零动火’快速拼接。这不仅从根本上消除了焊接带来的安全风险,也使得安装过程更加精准、高效。”
与此同时,机修厂还同步构建了配套的参数化模型库,涵盖了16种标准尺寸组合。在地面预制阶段,各模块就能实现毫米级的精度控制,为井下“严丝合缝”的完美组装提供了坚实保障。
新系统的成功应用,结出了沉甸甸的果实——
安全屏障更加牢固。井下焊接产生的烟尘污染彻底消除,受限空间作业安全风险得到根本性控制,为职工的生命安全构筑起一道更为坚实的防线。
经济效益切实显现。单台模块化溜煤斗可节约井下焊接工时费等约2万元。目前,上榆泉矿已累计设计生产4台此类溜煤斗,直接节约费用约8万元。而标准化带来的材料节约和部件的重复利用价值,潜力更为巨大。
生产效率大幅跃升。独创的快速组装工艺,使井下安装人员由5人减少至3人,作业时间从原先的8小时大幅压缩至1.5小时。运输环节也不再需要大型平板车,极大解放了运输资源,有效加快了工作面的整体推进速度。
注视着井下顺畅运转的新设备,机修厂的师傅们脸上洋溢着欣慰与自豪。但他们前进的脚步并未停歇。眼下,团队已在谋划下一步的优化设计,致力于让这个井下“好帮手”更加智能、高效。他们深知,在科技兴安、创新驱动的道路上,永无止境。
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