“铁穹”下的坚守
2025年10月27日
字数:1522
版次:03
“这台高厂变15年没‘开盖检查’了,这次必须做到零差错。”10月15日7时,河北公司沧东电厂4号机组变压器区域响起零星的工具碰撞声,配电班班长王东逐一检查25吨吊车的缆绳磨损情况——这是4号机组高厂变吊罩检修的关键一天。
“变压器就像机组的‘心脏’,今天要做首次‘开胸手术’,一点都马虎不得。”王东边说边在检查记录本上认真勾选每一项内容。他手里攥着的变压器吊罩检修施工方案,封皮早已被磨得微微发皱。这份方案是班组联合设备厂家,用半个月时间反复修改打磨而成,小到一颗螺丝的紧固力矩标注着“35牛·米”,大到罩壳的起吊角度精确到“3度偏差范围”,每一项都用红笔圈画着关键提示。
“风速3米/秒,湿度65%,符合吊罩条件!”9时,现场安全员手持检测仪,向现场总指挥汇报。随着清脆的哨声响起,4台液压吊车缓缓启动,钢丝绳在晨光中绷起一道笔直的弧线。“东侧缆绳再收紧2厘米,注意避开套管瓷瓶!”起重指挥站在临时搭建的观测台上,通过对讲机精准调控。
“这次高厂变吊罩可是‘大工程’,光核心工序就有12项,从附件拆除到器身检查,每一步都得按‘毫米级’标准来。”维护部电气专业主管吴圣旺介绍道。随着吊车轰鸣声响起,变压器外罩缓缓升起,4名检修人员分站四角,用缆绳精准控制外罩位移,避免其与内部绝缘软固件发生丝毫碰撞——这一幕,他们在前期演练中已重复了20余次。
重达10吨的变压器外罩悬在空中,如同一个巨大的“铁穹”,当“铁穹”平稳落地,检修团队立刻进入“战斗状态”。作为工作负责人的技术骨干裴常青穿着防尘服,手持内窥镜仔细检查铁芯表面:“这里有轻微油渍残留,得用白布蘸着酒精轻轻擦拭,不能留下任何纤维。”按照作业指导书要求,器身检查需在空气相对湿度小于75%、温度不低于0℃的环境下进行,且暴露时间不得超过16小时。为此,维护部配电班团队提前3天关注天气预报,特意将核心检查环节安排在10月15日这一晴朗无风的日子,还在现场搭建了临时防尘棚,确保检修环境达标。
“所有高空作业人员必须双钩挂牢安全带!”在两台变压器检修过程中,这句话每天都会被安全员重复上百次。现场实施“网格化”管控,每个作业区域都有专人负责安全监督,风险预控清单细化到“螺栓紧固力矩”“引线绝缘距离”等具体参数。
质量管控同样严苛。在高厂变检修时,技术人员发现气体继电器密封胶垫老化,立刻启动备用备件更换;高公变铁芯检测中,发现一处细微油渍,当即用专用清洗剂清理,并对周边绝缘件进行全面排查。检修过程中,所有数据都实时录入系统,每道工序完成后必须经三级验收,确保“零误差”。
“两台变压器检修窗口期重合双节,必须打好‘接力赛’!”维护部主任王海洋在现场协调会上强调。10月16日,检修团队忙着整理高厂变检修数据,同时为10月7日的高公变检修做准备。“高公变与高厂变型号不同,检修方案得‘一器一策’。”王东拿着两份作业指导书对比道,“高公变的冷却系统回装要求更高,风扇电机绝缘电阻用500伏摇表测量,数值必须大于0.5兆欧,三相直阻互差不能超过2%。”团队还提前完成了20余种备品备件的二次清点,确保高公变检修“弹药充足”。
10月17日清晨,高公变检修现场同样一片繁忙。有了高厂变检修的经验,团队操作更加熟练,但严谨程度丝毫未减。在高压套管安装环节,检修人员先仔细擦拭瓷件表面,再在法兰密封槽内均匀涂抹密封胶,确保万无一失。13时,随着变压器外罩被平稳落下,与底座精准对接,两台变压器的吊罩检修工作正式宣告完成。全体参修人员站在检修现场,看着这两台陪伴电厂15年的“老伙计”重新恢复“健康”,疲惫的脸上都洋溢着自豪。这次检修不仅全面消除了变压器总烃含量超标、夹件松动等隐患,更显著提升了设备健康水平和运行可靠性。检修人员更是用专业与汗水,守护着电网“心脏”的每一次平稳跳动。
“变压器就像机组的‘心脏’,今天要做首次‘开胸手术’,一点都马虎不得。”王东边说边在检查记录本上认真勾选每一项内容。他手里攥着的变压器吊罩检修施工方案,封皮早已被磨得微微发皱。这份方案是班组联合设备厂家,用半个月时间反复修改打磨而成,小到一颗螺丝的紧固力矩标注着“35牛·米”,大到罩壳的起吊角度精确到“3度偏差范围”,每一项都用红笔圈画着关键提示。
“风速3米/秒,湿度65%,符合吊罩条件!”9时,现场安全员手持检测仪,向现场总指挥汇报。随着清脆的哨声响起,4台液压吊车缓缓启动,钢丝绳在晨光中绷起一道笔直的弧线。“东侧缆绳再收紧2厘米,注意避开套管瓷瓶!”起重指挥站在临时搭建的观测台上,通过对讲机精准调控。
“这次高厂变吊罩可是‘大工程’,光核心工序就有12项,从附件拆除到器身检查,每一步都得按‘毫米级’标准来。”维护部电气专业主管吴圣旺介绍道。随着吊车轰鸣声响起,变压器外罩缓缓升起,4名检修人员分站四角,用缆绳精准控制外罩位移,避免其与内部绝缘软固件发生丝毫碰撞——这一幕,他们在前期演练中已重复了20余次。
重达10吨的变压器外罩悬在空中,如同一个巨大的“铁穹”,当“铁穹”平稳落地,检修团队立刻进入“战斗状态”。作为工作负责人的技术骨干裴常青穿着防尘服,手持内窥镜仔细检查铁芯表面:“这里有轻微油渍残留,得用白布蘸着酒精轻轻擦拭,不能留下任何纤维。”按照作业指导书要求,器身检查需在空气相对湿度小于75%、温度不低于0℃的环境下进行,且暴露时间不得超过16小时。为此,维护部配电班团队提前3天关注天气预报,特意将核心检查环节安排在10月15日这一晴朗无风的日子,还在现场搭建了临时防尘棚,确保检修环境达标。
“所有高空作业人员必须双钩挂牢安全带!”在两台变压器检修过程中,这句话每天都会被安全员重复上百次。现场实施“网格化”管控,每个作业区域都有专人负责安全监督,风险预控清单细化到“螺栓紧固力矩”“引线绝缘距离”等具体参数。
质量管控同样严苛。在高厂变检修时,技术人员发现气体继电器密封胶垫老化,立刻启动备用备件更换;高公变铁芯检测中,发现一处细微油渍,当即用专用清洗剂清理,并对周边绝缘件进行全面排查。检修过程中,所有数据都实时录入系统,每道工序完成后必须经三级验收,确保“零误差”。
“两台变压器检修窗口期重合双节,必须打好‘接力赛’!”维护部主任王海洋在现场协调会上强调。10月16日,检修团队忙着整理高厂变检修数据,同时为10月7日的高公变检修做准备。“高公变与高厂变型号不同,检修方案得‘一器一策’。”王东拿着两份作业指导书对比道,“高公变的冷却系统回装要求更高,风扇电机绝缘电阻用500伏摇表测量,数值必须大于0.5兆欧,三相直阻互差不能超过2%。”团队还提前完成了20余种备品备件的二次清点,确保高公变检修“弹药充足”。
10月17日清晨,高公变检修现场同样一片繁忙。有了高厂变检修的经验,团队操作更加熟练,但严谨程度丝毫未减。在高压套管安装环节,检修人员先仔细擦拭瓷件表面,再在法兰密封槽内均匀涂抹密封胶,确保万无一失。13时,随着变压器外罩被平稳落下,与底座精准对接,两台变压器的吊罩检修工作正式宣告完成。全体参修人员站在检修现场,看着这两台陪伴电厂15年的“老伙计”重新恢复“健康”,疲惫的脸上都洋溢着自豪。这次检修不仅全面消除了变压器总烃含量超标、夹件松动等隐患,更显著提升了设备健康水平和运行可靠性。检修人员更是用专业与汗水,守护着电网“心脏”的每一次平稳跳动。
首页
上一期



上一篇