通版阅读请点击:
展开通版
收缩通版
双马一矿综掘三队检修班争当“效益尖兵”
2025年09月12日
字数:778
版次:02
  本报讯(记者 王艳 通讯员 吴光石)近年来,宁夏煤业双马一矿综掘三队检修班聚焦降本增效、创新创效,持续强化精益管理,从“要效益”到“创效益”,在电气设备检修与掘进保障任务中交出亮眼成绩单,成为矿井高质量发展的“效益尖兵”与“创新先锋”,陆续被评为国家能源集团“金牌班组”及宁夏煤业“标杆班组”。
  检修班成立于2013年6月,现有职工25人,主要承担区队电气设备的下放、安装、回收、检修等工作。班组倡导“人人都是经营者、岗位就是利润源”的理念,将每天每班作业当作“效益竞赛”,在完成设备检修任务后,坚持同步开展“带1刀掘进”作业,杜绝工时浪费;推行“用料必核算、回收必彻底”的管理标准,从螺丝、线缆到大型部件,均建立“领用—使用—回收”台账,现场材料回收率达100%。
  一年来,检修班提出降本增效合理化建议20余条,落地实施后,检修合格率同比提升40%,设备维修利用率达到98%,减少设备更换与维修成本13.6万元;现场材料回收创效8万余元,通过优化工序、减少耗材损耗等方式节支降耗6万余元;月均带刀掘进19.5米,工程质量达到优良品,不仅为区队缩短掘进周期,更让职工月均增收200余元,实现“企业增效、职工增收”双赢。
  面对检修与掘进中的效率瓶颈、安全风险,检修班以“小发明、小设计、小改造”为抓手,用技术创新破解生产难题。在206回风巷调车硐室施工中,创新采用“拆除桥式转载机+掘锚机调向开口掘进+挖机配合皮带出渣+钻臂支护”的机械化掘进模式,优化了施工工艺,降低了用工成本,提高了用工工效,施工周期较炮掘工艺提前4天,同时降低了职工劳动强度和安全风险。该工艺因高效、安全、省人的优势,已在双马一矿全矿推广应用。此外,聚焦设备缺陷,积极开展专项创新攻关,通过《掘锚机拖缆钢丝绳张紧装置》等多项技术创新和先进操作法,累计为区队节约生产成本近28万元,降低人工成本超20万元,为矿井高效掘进和增产增收提供了坚实的技术支撑。

神华能源报版权所有 CopyRight ©2010 神华能源报社  
社址:银川市北京中路168号   邮编:750011  宁ICP备17001739号-1