争分夺秒除隐患
2025年07月08日
字数:1390
版次:02
盛夏已至,热浪是冲锋的号角。包神铁路各单位紧盯运输组织关键环节,各项工作按照计划推进,全体职工一步一个脚印地打好迎峰度夏每一场“硬仗”。
7月3日18时05分,机务分公司东胜检修车间检修库里,一台机车正缓缓驶入检修台位。一阵急促的电话铃声划破了寂静,机电组工长乔小宽一把抓起听筒,只听电话那头传来调度员焦急的声音:“小乔,HXD1型7015机车提报活项,需要更换缓冲器,时间紧迫,机车已入台位!”放下电话,乔小宽迅速召集党员攻坚小组全员,整理作业所需工具,一起快速向库区赶去。
进入库区,乔小宽向作业人员做出简要分工:“时间紧、任务重,作为共产党员,我们就是要专啃‘硬骨头’。小柴、小王负责走行部牵引座螺栓拆解;苏师傅、我、付师傅负责操作设备拆装牵引座以及缓冲器;小马、小李拆装车钩和处理走行部其他活项……”同时,他还向作业人员现场辨识危险源,逐项梳理风险点。进入作业中,大家各司其职,严格遵守检修工艺及拆解缓冲器的作业流程,关键环节坚决执行互控联控作业。使用风枪的轰鸣声、指挥天车的哨声、金属碰撞的敲击声宛如一首抢修协奏曲,瞬间,在检修现场响起。23时25分,机车走行部缓冲器更换作业顺利结束,乔小宽与当班质检员仔细检查后完成了交车出库。望着同事们略显疲惫却满是欣慰的笑脸,乔小宽的眼神更加坚定。因为他知道,这仅仅是个开始,在能源保供关键期,机车检修工就是机车安全的“守护神”。
“截至目前,金泉地区共计排查17台机车,其中,HXN3型机车8台、DF8B型机车7台、DF4B型机车2台,发现活项22条,均已落实整改。”在次日早交班会上,质检员李中华汇报着近期重点工作。为保障甘泉线的运输生产安全稳定,机务分公司狠抓机车质量管理,认真梳理新机型机车惯性故障、季节性隐患,并建立隐患库。此外,指派技术骨干轮流驻点金泉、乌兰木伦区域,职工在作业过程中,严格执行“自检、互检、工长检”的“三检”制,对易产生机车故障的处所,确保工班长复检率达到100%,有效提升机车质量。“小曹,HXN3机车7012跟车试运了吗?柴油机启机试验各项数据正常吗?各辅机再仔细检查一下接线状态!”在李中华的字典里,没有“差不多”“大概”这样的词汇,每一处检查都必须精准到位。他说:“各部件的健康运行是机车动力所在,一旦出问题,后果不堪设想,必须做到万无一失!”
乌兰木伦行修承担着包神南线机车临碎修任务,这里更是与速度较量的战场。“线圈无烧损,放电痕迹未见异常。”机车电工邹斌的指尖划过DF4B型内燃机车电器柜,停在辅助发电励磁接触器FLC线圈前,此时一个技术难题出现了——辅助发电机开关5K在闭合位,QF不发电。
邹斌的检查从基础项开始。他转身指向电压调整器DYT说道:“校验电瓶电压和励磁电流。”徒弟张馨仁拆卸设备时,他已在司机室铺开白纸,15分钟内手绘出从LCU控制单元到辅助发电回路的电路图。围观的职工惊叹:“邹师傅简直就是行走的电路图!”
当校验结果显示电压调整器DYT参数正常时,邹斌看向接线盒,万用表的探针在T1、T2接线端子间游走,表盘数值的细微波动引起他的警觉。“反向导通测试!”随着指令下达,故障真相浮出水面——两组端子存在隐性短路。
“QF不发电就像人体供血不足,不能只看心脏(发电机),还要查血管(线路)。”故障排除后,邹斌举着手绘图纸现场教学。图纸上的电流路径,与电器柜里的线束完全吻合,这种精准源自近35年的经验积累。黎明时分,QF电机重新发出平稳的嗡鸣,顺利交车后,机车即将启程,满载乌金奔向远方。
7月3日18时05分,机务分公司东胜检修车间检修库里,一台机车正缓缓驶入检修台位。一阵急促的电话铃声划破了寂静,机电组工长乔小宽一把抓起听筒,只听电话那头传来调度员焦急的声音:“小乔,HXD1型7015机车提报活项,需要更换缓冲器,时间紧迫,机车已入台位!”放下电话,乔小宽迅速召集党员攻坚小组全员,整理作业所需工具,一起快速向库区赶去。
进入库区,乔小宽向作业人员做出简要分工:“时间紧、任务重,作为共产党员,我们就是要专啃‘硬骨头’。小柴、小王负责走行部牵引座螺栓拆解;苏师傅、我、付师傅负责操作设备拆装牵引座以及缓冲器;小马、小李拆装车钩和处理走行部其他活项……”同时,他还向作业人员现场辨识危险源,逐项梳理风险点。进入作业中,大家各司其职,严格遵守检修工艺及拆解缓冲器的作业流程,关键环节坚决执行互控联控作业。使用风枪的轰鸣声、指挥天车的哨声、金属碰撞的敲击声宛如一首抢修协奏曲,瞬间,在检修现场响起。23时25分,机车走行部缓冲器更换作业顺利结束,乔小宽与当班质检员仔细检查后完成了交车出库。望着同事们略显疲惫却满是欣慰的笑脸,乔小宽的眼神更加坚定。因为他知道,这仅仅是个开始,在能源保供关键期,机车检修工就是机车安全的“守护神”。
“截至目前,金泉地区共计排查17台机车,其中,HXN3型机车8台、DF8B型机车7台、DF4B型机车2台,发现活项22条,均已落实整改。”在次日早交班会上,质检员李中华汇报着近期重点工作。为保障甘泉线的运输生产安全稳定,机务分公司狠抓机车质量管理,认真梳理新机型机车惯性故障、季节性隐患,并建立隐患库。此外,指派技术骨干轮流驻点金泉、乌兰木伦区域,职工在作业过程中,严格执行“自检、互检、工长检”的“三检”制,对易产生机车故障的处所,确保工班长复检率达到100%,有效提升机车质量。“小曹,HXN3机车7012跟车试运了吗?柴油机启机试验各项数据正常吗?各辅机再仔细检查一下接线状态!”在李中华的字典里,没有“差不多”“大概”这样的词汇,每一处检查都必须精准到位。他说:“各部件的健康运行是机车动力所在,一旦出问题,后果不堪设想,必须做到万无一失!”
乌兰木伦行修承担着包神南线机车临碎修任务,这里更是与速度较量的战场。“线圈无烧损,放电痕迹未见异常。”机车电工邹斌的指尖划过DF4B型内燃机车电器柜,停在辅助发电励磁接触器FLC线圈前,此时一个技术难题出现了——辅助发电机开关5K在闭合位,QF不发电。
邹斌的检查从基础项开始。他转身指向电压调整器DYT说道:“校验电瓶电压和励磁电流。”徒弟张馨仁拆卸设备时,他已在司机室铺开白纸,15分钟内手绘出从LCU控制单元到辅助发电回路的电路图。围观的职工惊叹:“邹师傅简直就是行走的电路图!”
当校验结果显示电压调整器DYT参数正常时,邹斌看向接线盒,万用表的探针在T1、T2接线端子间游走,表盘数值的细微波动引起他的警觉。“反向导通测试!”随着指令下达,故障真相浮出水面——两组端子存在隐性短路。
“QF不发电就像人体供血不足,不能只看心脏(发电机),还要查血管(线路)。”故障排除后,邹斌举着手绘图纸现场教学。图纸上的电流路径,与电器柜里的线束完全吻合,这种精准源自近35年的经验积累。黎明时分,QF电机重新发出平稳的嗡鸣,顺利交车后,机车即将启程,满载乌金奔向远方。