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打通降本堵点 深挖增效潜能
宁煤烯烃一分公司创造聚丙烯能耗最优
2024年06月06日
字数:1447
版次:03
  本报讯(特约记者 赵 寅)今年以来,宁夏煤业烯烃一分公司聚焦生产成本和装置能耗,以问题为导向,紧盯指标算精细账,堵住效益流失点,深挖节能降耗、增效创效潜力,推动“蒸汽管网优化调整,减少蒸汽放空”“优化装置运行,降低吨丙烯消耗”等一批提质增效项目有序实施,创造聚丙烯消耗量、综合能耗最优纪录。
  该分公司以安全稳定清洁运行为前提,合理平衡各种物料,优化生产方案、调整产品结构、提升丙烯收率,加强对生产装置运行的技术经济指标进行“解剖”梳理,并对照装置最优运行情况找差距、查短板、定措施,明确攻关课题,推动生产成本和装置能耗双下降。利用微信工作群、公众号、电子屏、条幅、展板等载体宣传节能知识,营造节能降耗良好氛围,促进全员节能习惯养成。围绕提质增效目标,制定节约措施,引导全体职工牢固树立节约意识。广大干部职工从自我做起、从岗位做起,时时处处讲节约、点点滴滴要节约,大到降低能耗物耗、控制各项费用降成本,小到节约一滴水、一度电、一张纸,使各项节约措施落到实处。
  与此同时,该分公司充分调动广大职工的积极性、主动性和创造性,以“金点子”征集活动为抓手,引导职工从工艺、设备、质量等方面挖掘潜力,探索装置节能降耗的途径和办法,进一步做好提质增效工作。截至目前,相继完成二套动力站风机变频、硫回收装置尾气技改等改造项目20余项,每台锅炉风机电耗较改造前基准能耗降1282.14千瓦时,年节约电量1025.71万千瓦时,折标准煤1260.6吨;每年可减少二氧化硫排放量13.91吨,节约燃料气约1757万标准立方米,折合标准煤6433吨,减排二氧化碳1.8万吨/年,锅炉烟气二氧化硫排放浓度≤35毫克/立方米。
  在此基础上,该分公司紧盯“提质增效、稳产优产”全年计划任务,按照“硬指标、硬措施、硬考核,组合拳、多维度、全方位”总要求,始终以“节约能源、降低成本、提升经济效益”作为节能对标的出发点和落脚点,从安全管理、节能降耗、管理创新等方面,结合装置生产实际,积极借鉴先进管理理念、经验和做法,开展技术攻关,及时跟踪比对,认真查找差距,有针对性地制定改进计划,层层分解,细化落实,立足岗位实际高质量完成对标计划。同时,积极探索现代煤化工项目节能碳减排途径,加快推进项目绿色低碳化改造,以生产源头、过程和产品为重点,优化技术方案,降低单位产品能源消耗和二氧化碳排放,并积极推进二氧化碳利用。充分挖掘装置节能降碳潜能,计划对一套动力引风机变频、锅炉燃烧器、气化增湿塔等进行技术升级改造,降低能源消耗量,减少二氧化碳排放量。此外,不断提升固废利用水平,加大固废资源化利用的力度,拓宽固体废弃物的回收和资源化利用手段,变废为宝,实现固废循环利用。
  目前,该分公司聚焦高负荷长周期运行的“卡脖子”难题,通过开展班组提质增效竞赛活动,班班抠指标,班班见实效,经过持续优化调整,推动装置运行水平实现了跨越式提升,确保提质增效工作扎实推进。继续加大企业节能降碳改造力度,采用绿电、绿氢等绿色能源,从源头降低煤炭消耗量,加快推进CCUS碳捕集项目的实施,配合二氧化碳的封存减排工作。加快实施MTP改造项目,不断寻求优化改造路线,与国内有关科研院所进行多次技术交流,委托中石化洛阳工程设计院进行改造可行性研究,最终确定MTP工艺技术升级改造项目,项目包括360万吨/年DMTO装置(含烯烃分离)、10万吨/年EVA装置、30万吨/年LDPE装置、30万吨/年HDPE装置、1.8万吨/年丁烯-1装置,考虑现有两套MTP装置停用的前提下,依托现有煤基烯烃项目动力、空分、储运等辅助设施,新建不足部分。项目实施后每年减少燃料煤用量113万吨、黄河水479万立方米、天然气1亿立方米。

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