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压滤机不再“闹脾气”
本报通讯员 肖 笑
2026年06月15日
字数:1504
版次:03
  6月2日,在江苏谏壁公司含煤废水回收车间里,一套含煤废水回用及煤泥干化回收智能控制系统正悄然运转,处理后的水质澄澈如许。
  “以前这时候,我们不是在抢修,就是在去抢修的路上。”燃料运维部机械一班班长钱程望着平稳运行的压滤机,语气里满是感慨。回想起半年前那段被报警声“追着跑”的日子,他仍记忆犹新,“据统计,3个月内月均报警达38次。压滤机动不动就‘闹脾气’,每次故障都会造成大半天的设备停运,不仅增加运维压力,也制约了废水处理和煤泥回收工作的有序推进。”
  作为含煤废水处理及煤泥干化回收系统的核心设备,压滤机承担着废水处理和煤泥回收的重任,其运行稳定性直接关系到废水循环利用效率和环保达标。而卸料翻板的频繁报警停机,就像卡在喉咙里的一根骨头,让整个系统的稳定性大打折扣。面对这一棘手问题,一支平均年龄不足35岁的青年技术团队主动扛起攻坚重任,以精益求精的钻研态度扎根生产一线,开启了一场溯源寻因、克难攻坚的技术攻关之旅。
  团队成员摒弃盲目抢修的老旧思路,立足报警记录开展系统化梳理、分类与数据分析。经过精准统计研判后发现:总报警次数中,卸料装置卡阻故障占比达86.84%;而在卡阻故障中,翻板开合错位引发的问题占比高达97.26%。翻板,这个看似不起眼的小部件,正是压滤机能否顺畅卸料的“关节”。“关节卡顿了,再智能的系统也得瘫痪。”大家心里都明白了——这就是关键所在。
  找准问题核心后,团队依托公司成熟的QC小组攻关模式,迅速召开专题原因分析会,运用头脑风暴法,从人、机、料、法、环五个维度全面排查、逐项溯源。
  “咱们一条一条验证,必须把真正的要因揪出来。”团队骨干谢亮在一次讨论中定下基调。他们深入现场,反复测量数据,跟踪相关性变化。一条条末端因素被列出,又被逐一排除。当排查到“限位开关触发角度偏差过大”时,真相终于浮出水面:只要限位开关触发角度有丝毫偏差,翻板开合错位量就显著增大,两条变化曲线高度一致。
  “这就是要因!”确认结论的那一刻,团队成员一致认定,传统的修修补补、反复调试已无法彻底根除隐患,必须从设备设计源头优化升级,通过一场精准的“技术微创”来根治设备顽疾。
  为了彻底终结“小翻板”带来的“大烦恼”,团队开始构思全新的控制方案。小组成员廖泓霏在一次技术讨论会上提出:“咱们能不能设计一套全新的控制装置?用编码器替代原先的限位开关,从根子上解决误触导致翻板错位的问题。”沈莹佼补充道:“对,可以用翻转轴加弹性联轴器来连接编码器,实现电子化精准读取角度,既能提高控制精度,又能杜绝机械触发带来的误报风险。”在无数次讨论和试验中,团队设计出一套由“翻转轴+大径转接套+弹性联轴器+编码器”组成的角度控制装置。他们在工作室里忙碌着,绘制图纸,选购元器件,开始组装和调试。那几天,小组成员轮流蹲守现场,记录本上密密麻麻的数据见证了他们的辛勤付出。
  新装置在压滤机上投入使用了。小组成员怀着忐忑又期待的心情开始测试。随机进行的10次翻板开合角度测试,全部稳稳达标。翻板不再“闹脾气”,报警声戛然而止。
  “新的角度控制装置真不错!”在现场亲眼见证全过程的运行人员连连赞叹,“翻板开合精准利落,再也不怕它频繁报警了。帮我们解决了心头难题,你们团队太给力了!”看着设备平稳运行、同事们欣喜的模样,所有团队成员的脸上都洋溢着青春的自豪与成就感。钱程的心中,也满是欣慰。
  奋战“十五五”,青年何以担当?江苏谏壁公司青年团队给出了自己的回答:担当,就是面对设备“闹脾气”不绕道、不推诿;就是在数据海洋里寻找毫厘之差;就是敢于向设计缺陷亮剑,用青春智慧锻造更可靠的工业“关节”,在毫厘之间打磨匠心,于技改一线淬炼青春。
  这便是新时代电力青年对“奋斗”二字最生动的注解。

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