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洗去煤尘见“新”质
本报通讯员 王少杰 曹宇 王琪
2026年03月26日
字数:2360
版次:02
  “车辆已进入冲洗台,请减速慢行。”伴着清脆的语音提示,一辆满载煤炭的重型卡车缓缓驶入国神公司河曲电厂的四季智能冲洗通道。刹那间,高压水流化作细密水雾,在20兆帕的冲击力下,如一张无形的巨网,360度无死角包裹住轮胎、底盘与车身。
  几十秒后,卡车驶出通道,车轮不再拖泥带水,车身焕然一新。而在它身后,原本容易扬尘的出厂路洁净如初。
  这一幕,发生在晋北大地春寒料峭的三月,这里冬季气温常降至零下20℃,春季风沙肆虐。过去,运煤车辆的“洗澡难”,曾是制约这家大型火电企业绿色发展的老大难。如今,一套自主研发的四季智能冲洗系统,不仅洗去了煤尘,更洗出了传统能源企业向“新”而行的生动实践。
  当前,随着科技革命与产业变革的深度融合,数智技术已不再仅仅是辅助工具,而是重塑生产方式、催生新质生产力的决定性力量。数智化转型不止于宏观重构,也体现在微观革新。河曲电厂党委果断摒弃传统的人海战术,坚定以数智技术重塑生产流程,誓将环保痛点转化为新质生产力的增长点。
  

向“老顽固”宣战


  运煤、运灰通道是电厂环保管控的两条生命线。
  数据最能说明问题:仅运煤通道,每日平均通行重型运输车辆超400台次,年运输量近百万吨。长期以来,河曲电厂车辆运输产生的粉尘带出、道路扬尘问题,成为环境治理的“顽疾”——周边环境清理再清理,效果却总是不理想。
  “冬天结冰,夏天蒸发,风沙大的时候更没法弄。”现场运行值班人员王海斌回忆。
  “洗车设备我们有,可一到极端天气就‘罢工’,车辆清洗困难重重,必须想办法彻底解决!”该厂运行部副主任张超的话道出了多年痛点。
  晋北地区冬季严寒可达零下20℃,春季风沙频繁,夏秋又干燥少雨。普通的冲洗设备,要么冬天冻住,要么夏天效率低,要么水资源浪费严重。运煤车辆带着煤尘出厂,一路走一路洒,周边道路文明卫生治理成为制约企业绿色发展的老大难。
  河曲电厂党委态度坚决:“困难再大,必须拿下!”随即将“车辆全季清洁通行”列为年度重点攻坚任务,从生技、运行、维护等部门抽调骨干,成立“智能洗车系统专项攻关项目组”。目标明确——技术先进、适配气候、绿色高效、长效稳定。一场与难题的正面交锋,就此打响。
  

量身定制“四季策”


  攻坚不能靠拍脑袋。
  技改现场,联合攻坚项目组一头扎进现场,测绘路面坡度、排查地下管线、记录车辆通行规律……每一项数据都反复核验。技术论证会上,该厂总经理崔志勇反复强调一句话:“这次改造,一定要把晋北地区极端气温、风沙大、冻融频繁的气候特征考虑透,把传统设备的技术短板规避掉。”
  围绕防冻、节水、高效三大核心需求,技术路线逐渐清晰。“智能感应+高压雾化+防冻循环+水处理回用”——四大模块协同发力的治理路线应运而生。
  该厂强化挂图作战,土建、设备安装、电气调试三大板块同步推进,每日通报进度,每周复盘问题,厂领导不定期现场督导。据悉,从立项、施工到组装,整个项目只用了45天就完成主体工程,提前进行设备调试。
  “那段时间,大家心里都绷着一根弦。”项目组成员运行部燃料主管任亮回忆,“都知道这事儿拖不得,早一天投用,环境就早一天受益。”
  设备装上了,真正的考验才刚刚开始。
  “部分车辆底盘冲洗存在盲区,有煤尘残留。”“低温天气时喷头易结冰,影响冲洗效果。”“水压波动大,有时冲不干净,有时又太浪费……”
  调试初期,问题一个接一个地冒出来。张超眉头紧锁并算了一笔账,最初的清洗合格率只有75%,距离“全季稳定达标”的目标差距太大。
  “继续盯,一个问题一个问题地啃!”项目组长、生产技术部副主任刘强在技术分析会上为团队打气,“咱们搞技术的,就是要在问题堆里找答案。”
  于是,一场精细调试的“持久战”拉开序幕,每日分时段安排专人巡检,记录水压、水温、喷头角度等参数,建立动态台账;每周召开优化会,分析问题、制定对策,逐个击破问题。
  有结冰风险?那就加装岩棉保温层与电伴热系统,设定自动加热。同时,优化烘干出风口布局,采用热风循环,使车辆表面含水率降至5%以下。
  滤网容易堵塞?那就升级为五级沉降结构,增加自动反冲洗管道,清洗周期由每日2次延长至每周1次。
  一遍遍测试,一次次迭代。经过持续优化,装置运行稳定性显著提升,清洗合格率从初期的75%稳步攀升至88%以上。在零下20℃的低温环境与35℃的高温天气下,设备始终保持连续稳定运行——困扰多年的极寒天气下冲洗难题,终于被攻克。
  

小装置里的“大智慧”


  如今,当运煤车辆驶入冲洗通道,一场“智慧洗礼”自动开启。
  地感线圈在0.5秒内完成识别,语音系统同步提示司机规范停车;高压雾化喷头瞬间启动,20至30兆帕的水流经喷嘴雾化成3至50微米的超细水雾颗粒,高效剥离轮胎、底盘、车厢的煤尘;若出现压力异常、喷头故障等情况,系统将在3秒内触发分级预警,确保问题及时处置。
  此外,冲洗产生的废水经专用导流槽汇入水处理系统,经五级沉淀、精细过滤、油水分离后达标回用,水资源回收率达85%以上。冬季加热与烘干系统的精准控制,让严寒天气不再成为设备停摆的理由。更值得一提的是,整个冲洗过程全自动控制,既保证了清洗效果,又避免了传统高压冲洗造成的水资源浪费。
  “现在车辆出厂干干净净,运煤通道的煤尘基本消失了,周边生态环境也得到了显著改善。”王海斌的话语里透着骄傲与自豪。
  设备投运只是起点,长效运行才是关键。为确保四季智能冲洗装置长期高效稳定,该厂制定了《四季智能冲洗装置运行管理规程》,从巡检频次到故障处置,从定期检修到绩效考核,每一项都有明确要求。每月全面检修,检测核心部件性能;将运行合格率、水资源回收率纳入绩效考核,“人人重视环保”的氛围日益浓厚。
  又一辆运煤车缓缓驶入冲洗通道。语音提示响起,水流喷涌而出,阳光透过水雾折射出浅浅的彩虹。那辆原本沾满煤尘的重型卡车,几十秒后干干净净地驶向远方。
  这台洗车装置,很小,只是河曲电厂智慧化电厂建设的一个缩影;但它又很大,丈量着一家企业践行“生态优先、绿色发展”的初心与担当。

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