重庆电厂降本增效成果显著
2026年02月02日
字数:595
版次:03
本报讯(通讯员 何开瑜 阳 毅)2025年,重庆电厂全年火车卸煤延时费降至110.8万元,降幅达87%,交出一份亮眼的降本增效成绩单。
针对火车卸煤延时费这一成本痛点,重庆电厂精准施策、多点发力。在管理上打破效率瓶颈,推行“不停止卸煤交接班”,消除传统交接班带来的作业空当,保障作业连续性。同时紧盯翻车机操作、静态衡运行等关键风险点,实施隐患排查常态化闭环管理,全年完成设备联动异常、拖车梁卡滞等12处隐患整改,为设备稳定运行夯实基础。
该厂成立了专项攻关组,对关键设备实施技术改造。引入雷达感应开关替代传统光电检测,使车辆溜车率下降70%;将橡胶油管升级为不锈钢管,杜绝爆管引发的作业中断;创新采用“自动对位+智能识别”系统,减少人工干预,单节车厢翻卸平均用时由6.5分钟缩短至5分钟,工作效率显著提升。
在机制管控上,该厂构建“电厂—铁路公司—火车站场—货运”四方实时联动机制,依托铁路智慧物流平台,实现火车到站预报精准度达98%,推动翻卸计划与堆取料、煤场存煤动态匹配,车辆对位效率提升35%;研发“延时费分钟级追溯系统”,将接卸全流程分解为12个时间节点,精准定位延时责任环节,并将延时效率指标纳入班组考核,引导职工优化来煤对位、接卸、堆存各环节安排,提升整体效能。
此外,该厂常态化开展翻车机故障处置、人员避险逃生等专项演练,模拟“静态衡数据异常”“皮带跑偏”等实际场景,持续提升人员应急处置能力,为卸煤效率优化与延时费下降提供坚实保障。
针对火车卸煤延时费这一成本痛点,重庆电厂精准施策、多点发力。在管理上打破效率瓶颈,推行“不停止卸煤交接班”,消除传统交接班带来的作业空当,保障作业连续性。同时紧盯翻车机操作、静态衡运行等关键风险点,实施隐患排查常态化闭环管理,全年完成设备联动异常、拖车梁卡滞等12处隐患整改,为设备稳定运行夯实基础。
该厂成立了专项攻关组,对关键设备实施技术改造。引入雷达感应开关替代传统光电检测,使车辆溜车率下降70%;将橡胶油管升级为不锈钢管,杜绝爆管引发的作业中断;创新采用“自动对位+智能识别”系统,减少人工干预,单节车厢翻卸平均用时由6.5分钟缩短至5分钟,工作效率显著提升。
在机制管控上,该厂构建“电厂—铁路公司—火车站场—货运”四方实时联动机制,依托铁路智慧物流平台,实现火车到站预报精准度达98%,推动翻卸计划与堆取料、煤场存煤动态匹配,车辆对位效率提升35%;研发“延时费分钟级追溯系统”,将接卸全流程分解为12个时间节点,精准定位延时责任环节,并将延时效率指标纳入班组考核,引导职工优化来煤对位、接卸、堆存各环节安排,提升整体效能。
此外,该厂常态化开展翻车机故障处置、人员避险逃生等专项演练,模拟“静态衡数据异常”“皮带跑偏”等实际场景,持续提升人员应急处置能力,为卸煤效率优化与延时费下降提供坚实保障。
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