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“老伙计”焕新记
本报通讯员 徐建莉
2025年12月23日
字数:1064
版次:03
  12月11日清晨8时40分,山东聊城公司燃料机务班班长徐国,带着徒弟张科晨走进一期输煤现场。空气清透,地面露出了水泥的本色,设备上新刷的灰蓝油漆在光线下泛着沉稳的光泽。徐国目光扫过一台台熟悉的“老伙计”,嘴角不自觉地向上弯了弯。
  一个多月前,这里还是另一番景象:粉尘飞扬,铁锈味弥漫。即便戴着防尘口罩,细黑的煤粉仍无孔不入。“每天大半天时间都花在清理撒煤、调节皮带上。上次9号皮带跑偏,撒了30多米煤,仨人扫了俩钟头。”班前会上,类似问题几乎每天都在重复。设备衬板磨损过半,沉头螺栓松动导致衬板掉落,“三天一小修,五天一大补”是常态。
  面对步入“风烛残年”的设备,徐国早想升级改造,可一想到输煤保供的重任和班组仅有的9个人,念头一次次被摁下。但被动的修补,终非长久之计。“困难是死的,人是活的,咱们自己干!”10月,趁3号机组检修的窗口期,徐国下了决心。
  班长的决心点燃了全班的信心。技术骨干王成岭、郝卫东在粉尘中一米一米摸排设备,一处一处记录问题;老师傅们凭借多年经验,提出一条条优化建议。仅用2天,一份量身定制的改造方案便出炉了。
  徐国将厚厚一摞图纸摊在桌上,红蓝笔迹密密麻麻:“从7号甲乙皮带机尾部开始,所有落煤筒全换新的。导料槽、缓冲床、清扫器、磨损的护罩,3条皮带机头部锥斗、除大块器管道、检修平台……全部更新,一颗螺丝都不放过。”
  11月初,改造启动。20天的窗口期,是一场硬仗。
  “重头戏”是落煤筒。原来竖向给料易导致粉尘飞扬,这次按老师傅的建议,换上内含“黑科技”的曲线落煤筒,将竖向给料改为水平给料,从源头“按住”煤流带出的风,根治喷粉顽疾。导流板需精准引导煤流,确保其速度与皮带相匹配,以降低对设备的冲击。落料点必须“居中”,确保皮带平稳运行。
  方案美好,过程艰辛。积存二十多年的煤灰板结如石,螺栓锈死在螺孔里。扳手、除锈剂轮番上阵,最后靠气割枪才“摆平”。随着号子声响起,第一节旧筒体被稳稳吊离。徐国全程紧盯新筒体安装,每道焊缝严格探伤,每颗螺栓都用扭力扳手校准。
  20天紧锣密鼓,昼夜奋战。班组9人分工协作,最终,所有“老伙计”都换上了“新装”。回风管、除尘管道、滚轴筛外壳乃至电动三通,都被打理得明明白白,每一颗螺丝都严丝合缝。
  走在如今干净明亮的输煤廊道里,徐国对徒弟说:“咱这曲线落煤筒,治的是回流风,破的是思维定式;导流板导的是煤流,树的是工作方法。设备会老,但咱们让它焕新的心不能老。”
  徐国停下脚步,望向窗外。一列运煤专车正缓缓驶入,乌黑的煤炭在阳光下泛着光泽。这些煤,将经过他们亲手改造的设备,转化为光明与温暖,送往千家万户。

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