133天攻坚鏖战
2025年12月23日
字数:1373
版次:01
12月1日,在国神准东煤电公司百米深的井下泄水巷内,水流顺着预设管道平稳排出。这条已运行1个月、全长1334米的“地下治水动脉”,不仅从根源上化解了深部采区的水害隐患,更以“双向掘进+智能管控”的创新实践,为能源行业复杂地质条件下的安全开采提供了鲜活样本。而这一切的背后,是133天日夜不休的攻坚鏖战。
“今年的一次险情,至今让大家心有余悸。”矿工王建龙回忆起当时的场景,仍难掩紧张。当时1101采面回采至距离停采线139米处,煤壁突然渗出水,不到10分钟就漫过工作人员脚踝。“水量就像用水盆泼水一样,若是突水,整个采区都得停产。”王建龙说。
在紧急召开的技术研讨会上,煤矿总工程师彭宝山的手指重重敲在模型上,语气坚定地说:“泄水巷必须在采区前方‘扎下’疏水闸,把积水提前导走,这是保命工程,必须啃下来。”“传统单向掘进要160天,工期根本等不及。”生产技术部主任杨学孟犯了愁。深部采区开发刻不容缓,水害隐患迫在眉睫,技术团队连续一周扎根办公室,对比5种施工方案后,最终敲定“正掘+反掘”双向同步施工模式。
这个方案的核心是“两头对掘、精准碰头”,但风险也显而易见,一旦两端掘进轨迹出现偏差,不仅会造成工程浪费,还可能引发其他事故。“我们用激光定向技术确保施工方向,每天实时更新钻探数据,为泄水巷施工释放压力。”掘锚队分管技术的副队长冯伟昊指着电脑屏幕介绍,上面的巷道三维模型精准到厘米,每一处岩层参数都清晰标注。
工程推进到第15天,一道难题横在面前。正掘工作面出煤需布设3部皮带,其中一、二部皮带的搭接处正好横跨1102辅运顺槽,直接导致运输材料防爆车无法通行,支护用的锚索也只能靠人工扛进去。“如果不安装皮带机,泄水巷无法出煤,安装后又无法行车,都影响进度。”在现场调度会上,分管掘进的副矿长丰岩强调道,“支护跟不上,掘进就是瞎闯,必须两头兼顾。”
技术团队连夜攻坚,提出“转载点调高架”的组合方案:把两部皮带机尾调高,刚好留出防爆车通行空间,同时在搭接处加装弧形导料板,确保煤炭精准落在一部皮带上。“这个方案对焊接精度要求极高,否则皮带会跑偏、撒煤。”掘锚队队长德巴特带着焊工班组守在现场,连续作业12小时完成设备改造。当第一辆防爆车从皮带下方平稳通过时,丰岩拍了拍德巴特的肩膀:“这招‘上天入地’,既保了施工又保了运输,值!”
泄水巷内的施工环境,是对作业人员体力与意志的双重考验。巷道断面仅22.4平方米,掘进机运转时温度飙升,空气里混杂着煤尘和液压油味,每个人的工装不到半小时就湿透,安全帽内侧满是汗水,顺着帽檐不断滴落。
“我经验足,多跑几趟心里踏实。”检修班老师傅宋成彬主动揽下夜间设备巡检任务。每天,他背着10余公斤重的工具包,在巷道里往返至少4公里,仔细排查线路隐患、检修设备部件。
11月1日,正掘与反掘工作面迎来关键的精准“握手”时刻,比原计划提前3天。生产一班班长张吉抬手抹掉额角的汗珠,工装后背析出的盐渍在应急灯下泛着白痕,他笑着说:“这133天的苦没白熬,以后采区再不用怕水患‘咬脚跟’了。”
“我们不仅赢了时间,更攒下了技术家底。”德巴特拿着贯通测量报告介绍,双向掘进的精度控制、复杂条件下的皮带改造等3项经验,已经整理成档案归档。彭宝山站在贯通后的巷道里,看着水流顺着预设管道平稳排出,信心十足:“这条‘治水通道’,不仅守护着我们的矿井安全,更为能源行业深部开采提供了安全范本。”
“今年的一次险情,至今让大家心有余悸。”矿工王建龙回忆起当时的场景,仍难掩紧张。当时1101采面回采至距离停采线139米处,煤壁突然渗出水,不到10分钟就漫过工作人员脚踝。“水量就像用水盆泼水一样,若是突水,整个采区都得停产。”王建龙说。
在紧急召开的技术研讨会上,煤矿总工程师彭宝山的手指重重敲在模型上,语气坚定地说:“泄水巷必须在采区前方‘扎下’疏水闸,把积水提前导走,这是保命工程,必须啃下来。”“传统单向掘进要160天,工期根本等不及。”生产技术部主任杨学孟犯了愁。深部采区开发刻不容缓,水害隐患迫在眉睫,技术团队连续一周扎根办公室,对比5种施工方案后,最终敲定“正掘+反掘”双向同步施工模式。
这个方案的核心是“两头对掘、精准碰头”,但风险也显而易见,一旦两端掘进轨迹出现偏差,不仅会造成工程浪费,还可能引发其他事故。“我们用激光定向技术确保施工方向,每天实时更新钻探数据,为泄水巷施工释放压力。”掘锚队分管技术的副队长冯伟昊指着电脑屏幕介绍,上面的巷道三维模型精准到厘米,每一处岩层参数都清晰标注。
工程推进到第15天,一道难题横在面前。正掘工作面出煤需布设3部皮带,其中一、二部皮带的搭接处正好横跨1102辅运顺槽,直接导致运输材料防爆车无法通行,支护用的锚索也只能靠人工扛进去。“如果不安装皮带机,泄水巷无法出煤,安装后又无法行车,都影响进度。”在现场调度会上,分管掘进的副矿长丰岩强调道,“支护跟不上,掘进就是瞎闯,必须两头兼顾。”
技术团队连夜攻坚,提出“转载点调高架”的组合方案:把两部皮带机尾调高,刚好留出防爆车通行空间,同时在搭接处加装弧形导料板,确保煤炭精准落在一部皮带上。“这个方案对焊接精度要求极高,否则皮带会跑偏、撒煤。”掘锚队队长德巴特带着焊工班组守在现场,连续作业12小时完成设备改造。当第一辆防爆车从皮带下方平稳通过时,丰岩拍了拍德巴特的肩膀:“这招‘上天入地’,既保了施工又保了运输,值!”
泄水巷内的施工环境,是对作业人员体力与意志的双重考验。巷道断面仅22.4平方米,掘进机运转时温度飙升,空气里混杂着煤尘和液压油味,每个人的工装不到半小时就湿透,安全帽内侧满是汗水,顺着帽檐不断滴落。
“我经验足,多跑几趟心里踏实。”检修班老师傅宋成彬主动揽下夜间设备巡检任务。每天,他背着10余公斤重的工具包,在巷道里往返至少4公里,仔细排查线路隐患、检修设备部件。
11月1日,正掘与反掘工作面迎来关键的精准“握手”时刻,比原计划提前3天。生产一班班长张吉抬手抹掉额角的汗珠,工装后背析出的盐渍在应急灯下泛着白痕,他笑着说:“这133天的苦没白熬,以后采区再不用怕水患‘咬脚跟’了。”
“我们不仅赢了时间,更攒下了技术家底。”德巴特拿着贯通测量报告介绍,双向掘进的精度控制、复杂条件下的皮带改造等3项经验,已经整理成档案归档。彭宝山站在贯通后的巷道里,看着水流顺着预设管道平稳排出,信心十足:“这条‘治水通道’,不仅守护着我们的矿井安全,更为能源行业深部开采提供了安全范本。”
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