攻坚煤质“考题”
2025年12月10日
字数:1594
版次:03
11月21日晚10时,神东煤炭洗选中心哈拉沟选煤厂生产车间内机器轰鸣、一派繁忙。选煤车间副主任白红鸽蹲在弛张筛旁,用手电筒仔细照射出料口,神情专注。“煤太湿、粉煤占比高,筛孔很容易堵。”他转头对身旁的岗位工叮嘱道,“咱们得每2个小时巡查一次,既要保产量,更要守好质量关。”
11月是决胜全年生产任务的关键冲刺阶段,哈拉沟选煤厂的忙碌程度远超往常。但与此同时,矿井煤炭末粉煤占比持续攀升、矸石量增多、水分超标等问题集中显现,让这座肩负保供重任的选煤厂,遭遇了多年不遇的严峻考验。
“筛机电流波动异常。”对讲机里突然传来急促的声音。白红鸽心头一紧,立即奔向筛机堵塞点,抄起铁锹与岗位工并肩作战,快速清理溜槽内的堵塞物。
浓缩池控制室内,白红鸽正盯屏幕,认真记录着耙架的电流、扭矩数据。“这个关键阶段,不能光凭经验干活,得让数据说话才靠谱。”他说道。
白红鸽组织岗位工对浓缩池每小时开展一次煤泥水沉降实验,再根据实验结果精准调整药剂投放量。这些看似细微的调整,实则精准破解了煤质波动带来的难题,让浓缩池负荷始终稳定在安全范围内。
粗煤泥分选系统,堪称选煤厂的“咽喉要道”,其运行状态关乎整个生产流程的顺畅度。近段时间,监控屏幕上煤质数据持续恶化,浓缩池也频频发出不堪重负的预警。看着这些棘手情况,白红鸽一连几天眉头紧锁、寝食难安。他敏锐意识到,在当前煤质大幅波动的情况下,单靠之前勤跑现场、精细调整弛张筛的“土办法”和常规工艺,已经难以满足保供保产的要求。
11月24日中班下班后,在车间班后会上,白红鸽首次提出一个大胆构想:“把全部煤泥水提前导入螺旋分选机,进行前置分选处理。”
话音刚落,会议室里瞬间陷入短暂的沉默。一位经验丰富的老师傅率先打破寂静,语气中满是顾虑:“红鸽,这想法也太冒险了。全系统调整煤泥水走向,要是流量没控制好,很可能会让螺旋分选机‘噎住’停机,到时候整个生产线都得跟着停摆。这责任,咱们谁也担不起啊!”
质疑声合情合理,但白红鸽早已胸有成竹、有备而来。他没有急于争辩,而是平静地摊开一沓厚厚的数据记录和一份简易可行性报告,语气坚定地说道:“这是我近半个月连续跟踪监测的数据。”他指着报告中的图表进一步解释道:“按照现有工艺,超过30%的矸石细泥会直接进入浓缩池,这正是系统不堪重负的根源。如果咱们用螺旋分选机提前把这些杂质‘拦截’下来,理论上……”他特意顿了顿,用笔重重圈出一个关键数字:“粗煤泥灰分能降低30%,发热量能提升40大卡以上。这不仅是提质增效,更是给后续系统‘松绑’减负,从根本上保住整个生产线的顺畅运行。”
详实的数据与严谨的逻辑极具说服力,厂领导经过审慎权衡,最终果断拍板:“就按红鸽的方案,大胆试!”
方案获批只是攻坚的第一步。改造调试进入关键阶段,白红鸽全程坚守现场,和技术员并肩守在螺旋分选机旁,双眼紧盯入料压力曲线与出料状态,不放过任何一丝微小变化,一次次精细调整截取器开度。两人如同雕琢珍品的工匠,反复打磨校准,只为找到设备运行的最优平衡点。
成功攻克前置分选难关后,白红鸽并未停下攻坚的脚步,目光很快锁定了另一个容易被忽视的细节——矸石胶带机带回的二次回泥。他发现,这些回泥重新进入生产系统后,如同“病毒复发”般造成二次污染,让前期提质减负的成效打了折扣。于是,他再次与技术员并肩上阵,手持焊枪、铺设管线,将回泥地漏管直接引流至高频筛进行单独处理。这个小改造恰似为系统加装了一道“单向阀”,从源头切断了污染回流的路径。
当改造后的生产系统全线顺畅贯通,监测屏幕上的各项数据持续朝着预期向好变化时,整个车间里的紧绷气氛终于得以舒缓。
改造成效立竿见影:煤炭灰分显著下降,热值稳步提升,更关键的是,曾因污染困扰而浑浊的浓缩池水体,如今变得清澈透亮。白红鸽的脸上洋溢着欣慰的笑容,说道:“煤质越复杂,咱们越得沉下心、抓细节。保供不只是拼产量、凑吨数,更要确保每一吨煤都达标合格,不辜负这份责任。”
11月是决胜全年生产任务的关键冲刺阶段,哈拉沟选煤厂的忙碌程度远超往常。但与此同时,矿井煤炭末粉煤占比持续攀升、矸石量增多、水分超标等问题集中显现,让这座肩负保供重任的选煤厂,遭遇了多年不遇的严峻考验。
“筛机电流波动异常。”对讲机里突然传来急促的声音。白红鸽心头一紧,立即奔向筛机堵塞点,抄起铁锹与岗位工并肩作战,快速清理溜槽内的堵塞物。
浓缩池控制室内,白红鸽正盯屏幕,认真记录着耙架的电流、扭矩数据。“这个关键阶段,不能光凭经验干活,得让数据说话才靠谱。”他说道。
白红鸽组织岗位工对浓缩池每小时开展一次煤泥水沉降实验,再根据实验结果精准调整药剂投放量。这些看似细微的调整,实则精准破解了煤质波动带来的难题,让浓缩池负荷始终稳定在安全范围内。
粗煤泥分选系统,堪称选煤厂的“咽喉要道”,其运行状态关乎整个生产流程的顺畅度。近段时间,监控屏幕上煤质数据持续恶化,浓缩池也频频发出不堪重负的预警。看着这些棘手情况,白红鸽一连几天眉头紧锁、寝食难安。他敏锐意识到,在当前煤质大幅波动的情况下,单靠之前勤跑现场、精细调整弛张筛的“土办法”和常规工艺,已经难以满足保供保产的要求。
11月24日中班下班后,在车间班后会上,白红鸽首次提出一个大胆构想:“把全部煤泥水提前导入螺旋分选机,进行前置分选处理。”
话音刚落,会议室里瞬间陷入短暂的沉默。一位经验丰富的老师傅率先打破寂静,语气中满是顾虑:“红鸽,这想法也太冒险了。全系统调整煤泥水走向,要是流量没控制好,很可能会让螺旋分选机‘噎住’停机,到时候整个生产线都得跟着停摆。这责任,咱们谁也担不起啊!”
质疑声合情合理,但白红鸽早已胸有成竹、有备而来。他没有急于争辩,而是平静地摊开一沓厚厚的数据记录和一份简易可行性报告,语气坚定地说道:“这是我近半个月连续跟踪监测的数据。”他指着报告中的图表进一步解释道:“按照现有工艺,超过30%的矸石细泥会直接进入浓缩池,这正是系统不堪重负的根源。如果咱们用螺旋分选机提前把这些杂质‘拦截’下来,理论上……”他特意顿了顿,用笔重重圈出一个关键数字:“粗煤泥灰分能降低30%,发热量能提升40大卡以上。这不仅是提质增效,更是给后续系统‘松绑’减负,从根本上保住整个生产线的顺畅运行。”
详实的数据与严谨的逻辑极具说服力,厂领导经过审慎权衡,最终果断拍板:“就按红鸽的方案,大胆试!”
方案获批只是攻坚的第一步。改造调试进入关键阶段,白红鸽全程坚守现场,和技术员并肩守在螺旋分选机旁,双眼紧盯入料压力曲线与出料状态,不放过任何一丝微小变化,一次次精细调整截取器开度。两人如同雕琢珍品的工匠,反复打磨校准,只为找到设备运行的最优平衡点。
成功攻克前置分选难关后,白红鸽并未停下攻坚的脚步,目光很快锁定了另一个容易被忽视的细节——矸石胶带机带回的二次回泥。他发现,这些回泥重新进入生产系统后,如同“病毒复发”般造成二次污染,让前期提质减负的成效打了折扣。于是,他再次与技术员并肩上阵,手持焊枪、铺设管线,将回泥地漏管直接引流至高频筛进行单独处理。这个小改造恰似为系统加装了一道“单向阀”,从源头切断了污染回流的路径。
当改造后的生产系统全线顺畅贯通,监测屏幕上的各项数据持续朝着预期向好变化时,整个车间里的紧绷气氛终于得以舒缓。
改造成效立竿见影:煤炭灰分显著下降,热值稳步提升,更关键的是,曾因污染困扰而浑浊的浓缩池水体,如今变得清澈透亮。白红鸽的脸上洋溢着欣慰的笑容,说道:“煤质越复杂,咱们越得沉下心、抓细节。保供不只是拼产量、凑吨数,更要确保每一吨煤都达标合格,不辜负这份责任。”
首页
上一期



上一篇