清除“拦路虎” 突围“决胜战”
2025年12月05日
字数:1357
版次:03
“最难缠的夹矸‘拦路虎’已经清除,冲刺全年生产任务肯定没问题啦!”11月25日上午10时,乌海能源五虎山矿业公司井下011008工作面,采煤机的轰鸣声作响,综采二队队长陈夺指着面前煤壁对身旁的副队长芦长安说道。
陈夺口中的“夹矸”,是011008工作面1000米至1300米的特殊区段。该段煤层极不稳定,一层厚厚的夹矸,像一道“石腰带”硬生生占了计划采高的三分之一。不仅严重影响原煤品质,而且因地质复杂潜藏着未知安全风险。生产与安全的双重压力,从1个月前开始沉甸甸地压在全队干部职工的心上。
班前会上,陈夺语气坚定地进行工作安排:“咱们必须做到要产量、要煤质,更要安全!谁也不能越过安全红线半步……”
面对棘手的挑战,由副队长芦长安带领技术骨干一头扎进现场,对工作面进行全方位安全排查。支架初撑力达标没有、采煤机截齿磨损情况怎么样、运输线有没有隐患点……大家一边仔细检查,一边做好记录,并当即研究解决方案。
由于“夹矸”段硬度太大,采煤机强行切割时振动异常,有损伤设备风险。如何在复杂煤层中实现“精耕细作”,既“抠”出优质煤,又确保万无一失?技术攻关小组开始反复摸索。芦长安沉稳地要求操作人员不能蛮干,把数据记下来,细致地调整参数,一寸一寸地试,宁可慢一点,也要找到最安全、最经济的切割方案。
采高控制成为清除夹矸“拦路虎”的关键——采高了,矸石混入多,煤质直线下滑;采低了,资源浪费严重,顶板管理风险骤增。那段时间,技术人员几乎“长”在了工作面,紧随采煤机截割进程进行细微调整。
生产班班长陈帅守在采煤机操作岗旁,大声询问司机老张:“这一刀下去感觉怎么样?设备负荷大不大?”老张抹了把汗,语气中带着肯定:“班长,按新调的1.9米参数走,比之前稳当多了,震动也小了不少,看来咱们摸到门道了!”陈帅立即从工具包里取出记录本,记了下来。经过多轮实践,最终将采高精准锁定在1.8米至2.2米的最佳区间,像细致的外科手术一样,有效剥离煤层,将大量矸石留在了井下。
说起来,“夹矸”只是困扰该队正常生产的难题之一,两巷支护材料回收也是块难啃的“硬骨头”。由于耗时长、强度大,对各班组间的正常生产造成影响。
“回收的难点到底在哪?怎么干既能快,又能保证绝对安全?”芦长安及时组织各班组技术骨干商讨解决方案。
“主要是太费时间,影响当班进尺考核。”一位老师傅坦言。
“而且回收作业空间狭窄,大家心里对安全有点打鼓。”技术员刘峙昊补充道。
队长陈夺听完大家的意见后果断拍板:完善安全技术措施,优化回收工艺流程,改革考核办法,回收的钢梁、板梁、木楔子全部明码标“分”,对安全操作、实现零事故的班组和个人给予额外奖励。
说干就干。回收现场,当天跟班的芦长安高声提醒工友注意脚下,回收前必须先“敲帮问顶”,确认支护完好后再作业,安排小王小李专职负责观察顶板,有情况立刻发出信号。然后率先扛起一根沉重的钢梁,向工作面出口走去。
精细的管理加上考核的“指挥棒”作用,效果立竿见影。安全防护用品规范佩戴、回收前进行支护加固、设置专人安全监护……干部职工你追我赶,只为打赢决胜收官战。
汗水与智慧,最终浇灌出丰硕成果。如今,综采二队不仅顺利通过了011008工作面“夹矸”层,两巷支护材料实现100%回收,而且整个攻坚过程做到了安全生产零事故。
工作面上,采煤机轰鸣依旧,“乌金”如流水般涌出。煤矿工人的故事,在百米井下的灯火中继续缓缓述说……
陈夺口中的“夹矸”,是011008工作面1000米至1300米的特殊区段。该段煤层极不稳定,一层厚厚的夹矸,像一道“石腰带”硬生生占了计划采高的三分之一。不仅严重影响原煤品质,而且因地质复杂潜藏着未知安全风险。生产与安全的双重压力,从1个月前开始沉甸甸地压在全队干部职工的心上。
班前会上,陈夺语气坚定地进行工作安排:“咱们必须做到要产量、要煤质,更要安全!谁也不能越过安全红线半步……”
面对棘手的挑战,由副队长芦长安带领技术骨干一头扎进现场,对工作面进行全方位安全排查。支架初撑力达标没有、采煤机截齿磨损情况怎么样、运输线有没有隐患点……大家一边仔细检查,一边做好记录,并当即研究解决方案。
由于“夹矸”段硬度太大,采煤机强行切割时振动异常,有损伤设备风险。如何在复杂煤层中实现“精耕细作”,既“抠”出优质煤,又确保万无一失?技术攻关小组开始反复摸索。芦长安沉稳地要求操作人员不能蛮干,把数据记下来,细致地调整参数,一寸一寸地试,宁可慢一点,也要找到最安全、最经济的切割方案。
采高控制成为清除夹矸“拦路虎”的关键——采高了,矸石混入多,煤质直线下滑;采低了,资源浪费严重,顶板管理风险骤增。那段时间,技术人员几乎“长”在了工作面,紧随采煤机截割进程进行细微调整。
生产班班长陈帅守在采煤机操作岗旁,大声询问司机老张:“这一刀下去感觉怎么样?设备负荷大不大?”老张抹了把汗,语气中带着肯定:“班长,按新调的1.9米参数走,比之前稳当多了,震动也小了不少,看来咱们摸到门道了!”陈帅立即从工具包里取出记录本,记了下来。经过多轮实践,最终将采高精准锁定在1.8米至2.2米的最佳区间,像细致的外科手术一样,有效剥离煤层,将大量矸石留在了井下。
说起来,“夹矸”只是困扰该队正常生产的难题之一,两巷支护材料回收也是块难啃的“硬骨头”。由于耗时长、强度大,对各班组间的正常生产造成影响。
“回收的难点到底在哪?怎么干既能快,又能保证绝对安全?”芦长安及时组织各班组技术骨干商讨解决方案。
“主要是太费时间,影响当班进尺考核。”一位老师傅坦言。
“而且回收作业空间狭窄,大家心里对安全有点打鼓。”技术员刘峙昊补充道。
队长陈夺听完大家的意见后果断拍板:完善安全技术措施,优化回收工艺流程,改革考核办法,回收的钢梁、板梁、木楔子全部明码标“分”,对安全操作、实现零事故的班组和个人给予额外奖励。
说干就干。回收现场,当天跟班的芦长安高声提醒工友注意脚下,回收前必须先“敲帮问顶”,确认支护完好后再作业,安排小王小李专职负责观察顶板,有情况立刻发出信号。然后率先扛起一根沉重的钢梁,向工作面出口走去。
精细的管理加上考核的“指挥棒”作用,效果立竿见影。安全防护用品规范佩戴、回收前进行支护加固、设置专人安全监护……干部职工你追我赶,只为打赢决胜收官战。
汗水与智慧,最终浇灌出丰硕成果。如今,综采二队不仅顺利通过了011008工作面“夹矸”层,两巷支护材料实现100%回收,而且整个攻坚过程做到了安全生产零事故。
工作面上,采煤机轰鸣依旧,“乌金”如流水般涌出。煤矿工人的故事,在百米井下的灯火中继续缓缓述说……
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