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“上蒸下烤”通“粮”道

本报通讯员 郑兴豪
2025年09月03日
字数:1050
版次:02
  “郝主任,昨天早晨到港的一列燃煤黏性过大,截至现在仅完成8节车厢接卸工作,后续煤车积压风险已急剧上升。”
  8月25日上午,山东聊城公司燃料部负责人郝继民,刚开完早调会就接到了巡检员的电话。24小时仅卸8节车厢,这一远低于正常水平的效率让他心头一紧:照这个速度,后面煤车接卸肯定积压,当前正值机组迎峰度夏的关键节点,燃煤供应是保电保供的“粮草命脉”,绝不能因卸煤梗阻给安全生产埋下隐患。
  面对这一突发状况,燃料部第一时间启动湿黏煤接卸应急预案。郝继民带队驻守现场,组织技术骨干连夜排查后发现,由于连日的阴雨天气,导致这批燃煤含水量、黏性超标,八股卸车系统的煤篦子频繁堵塞,机械化卸车流程几乎陷入停滞。
  “立即暂停机械化作业,全面转为人工接卸模式。”郝继民当机立断调整方案。指令下达后,管理、运行、维护各专业应急人员快速集结,在最短的时间内全部抵达作业现场。此时,室外气温高达36摄氏度,露天作业区热浪蒸腾,机械运转的轰鸣声与聒噪的蝉鸣交织,更添几分暑热难耐。工作服很快被汗水浸湿,但所有人顾不上擦拭额头的汗水,目光都紧紧锁定在堆满湿黏燃煤的车厢上。
  为抢回延误的时间,燃料部迅速细化分工、高效联动:接卸管理小组全员到岗,建立“10分钟响应机制”,现场调度卸车、转运、采样等环节无缝衔接,杜绝流程空转,确保指挥“零延误”;煤质检测组逐节车厢进行手工采样,全程蹲守完成制样分析,第一时间反馈煤质数据,为后续掺配提供依据;攻坚组抽调20余名骨干组成突击队,手持铁锹、撬棍等工具逐节清理黏附在车厢壁上的煤块,通过优化清理顺序、轮换作业等方式,将单节车厢清理时间从2小时压缩至40分钟;燃煤掺配小组根据实时煤质数据动态调整方案,采用分仓存储、精准配比的方式,确保入炉煤质稳定,不影响机组运行参数。
  在这场“保供攻坚战”中,“敌人”不仅是粘在工具上甩不掉的湿黏燃煤,还有正午时分超过40摄氏度的地面高温。“上蒸下烤”的环境里,职工们的工作服紧紧粘在背上,汗水流进眼睛里,刺疼感阵阵袭来,他们也只是用沾满煤灰的手背抹一把就继续作业。尽管现场备足了绿豆汤,但高强度劳作下,口渴的感觉始终如影随形。“咱们多流一点汗,机组就少一分‘缺粮’风险。加把劲,这点热不算啥。”郝继民嘶哑着嗓子在现场为大家鼓劲。
  一小时、两小时、三小时……空车厢在作业区旁逐渐排成长列。经过12小时连续奋战,参战人员终于在午夜12时前完成了全部接卸任务。此时的他们,安全帽下的脸颊被风吹干后,凝结出一层细密的盐霜,手上也磨出了大小不一的水泡,但每个人的脸上都透着如释重负的笑容。

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