宁夏煤业公司MTP改造项目稳步推进
2025年06月13日
字数:850
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本报讯(记者 陈婉冬)6月11日,记者从宁夏煤业煤制油化工工程建设指挥部获悉,宁夏煤业MTP改造项目场平强夯工程已完成,全厂一级地管施工完成90%,将于近日完工。主装置招标工作进展顺利,各项施工工作正按计划稳步推进。改造后,该项目将成为全球单套规模最大的MTO装置、烯烃分离装置。
目前,宁夏煤业原有的MTP技术面临诸多挑战——产品结构单一、副产物多,尤其是汽油组分油市场萎缩和烯烃产品亏损,升级改造势在必行。改造后,聚烯烃产能将大幅提升,总聚烯烃产能较原MTP技术增加35万吨。此外,副产物从高税负的汽油组分油转向低税负的聚烯烃,进一步提升了经济效益。聚乙烯产品实现多牌号生产,涵盖多种高端领域应用,如EVA用于制作光伏板覆膜、高端发泡拖鞋、电缆外皮等,在聚烯烃市场的竞争力将大幅增强。在低碳环保方面,项目改造后将具有低能耗优势。改造后,每吨聚丙烯需消耗甲醇较原MTP技术生产降低30%。通过优化工艺,每年可减少二氧化碳排放约20万吨,同时水耗、煤耗均有所降低。
煤制油化工工程建设指挥部积极贯彻宁夏煤业“1126”链式发展战略,建设中深入推行“六抓工作法”,全面强化安全管理。每日召开安全晨会,规范隐患排查流程,通过四级管理体系常态化监督检查,确保现场施工安全。同时,以“创国优”为目标,整合设计、工艺、质量、成本优势,推动项目全流程优化,提升项目管理水平和质量。在成本控制方面,通过招标控制价审核、设备选型国产化等措施,截至目前已节省成本1.6亿元,远超年度“成本革命”指标。建设期间,围绕铁路自卸装车自动化、废水综合利用、智能立体库应用、乙烷溶液替代技术四大课题展开科技创新工作,员工累计申报10项技术创新项目,助力项目技术升级。
此次改造过程中,超高压系统建设是一大难点,其设计、制造、采购、施工周期长,且技术难度大。面对超高压设备配件采购困难,项目团队将原依赖进口的超高压部件转向国产化研发,与国内企业合作攻关,推动设备自主化,有效解决了采购难题。同时,项目团队组建专项小组,克服时差影响与欧洲团队进行技术交流和方案审查,确保超高压系统建设顺利推进。
目前,宁夏煤业原有的MTP技术面临诸多挑战——产品结构单一、副产物多,尤其是汽油组分油市场萎缩和烯烃产品亏损,升级改造势在必行。改造后,聚烯烃产能将大幅提升,总聚烯烃产能较原MTP技术增加35万吨。此外,副产物从高税负的汽油组分油转向低税负的聚烯烃,进一步提升了经济效益。聚乙烯产品实现多牌号生产,涵盖多种高端领域应用,如EVA用于制作光伏板覆膜、高端发泡拖鞋、电缆外皮等,在聚烯烃市场的竞争力将大幅增强。在低碳环保方面,项目改造后将具有低能耗优势。改造后,每吨聚丙烯需消耗甲醇较原MTP技术生产降低30%。通过优化工艺,每年可减少二氧化碳排放约20万吨,同时水耗、煤耗均有所降低。
煤制油化工工程建设指挥部积极贯彻宁夏煤业“1126”链式发展战略,建设中深入推行“六抓工作法”,全面强化安全管理。每日召开安全晨会,规范隐患排查流程,通过四级管理体系常态化监督检查,确保现场施工安全。同时,以“创国优”为目标,整合设计、工艺、质量、成本优势,推动项目全流程优化,提升项目管理水平和质量。在成本控制方面,通过招标控制价审核、设备选型国产化等措施,截至目前已节省成本1.6亿元,远超年度“成本革命”指标。建设期间,围绕铁路自卸装车自动化、废水综合利用、智能立体库应用、乙烷溶液替代技术四大课题展开科技创新工作,员工累计申报10项技术创新项目,助力项目技术升级。
此次改造过程中,超高压系统建设是一大难点,其设计、制造、采购、施工周期长,且技术难度大。面对超高压设备配件采购困难,项目团队将原依赖进口的超高压部件转向国产化研发,与国内企业合作攻关,推动设备自主化,有效解决了采购难题。同时,项目团队组建专项小组,克服时差影响与欧洲团队进行技术交流和方案审查,确保超高压系统建设顺利推进。