10万元是这样省下的
2025年03月03日
字数:797
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在辽宁庄河公司,一提起燃料维护专责主管于洪,大家评价最多的就是勤劳踏实、爱动脑还肯干,只是话不多。他总是默默专注于工作,对设备问题有着近乎痴迷的探索精神。最近,于洪的检修故事又在公司传开了:他用3个月,为公司节省10万多元的检修费用。
故事还得从1号斗轮机悬臂皮带减速机漏油说起。该问题出现后,尽管维护单位和减速机厂家多次尝试解决,但由于减速机低速轴与滚筒连接轴相连无法抽出,导致低速轴油封无法更换,只能长期依靠人工补油维持运行。最终厂家给出将减速机切割报废更换新减速机的解决方案。
“一台减速机将近10万元,难道真的没有其他解决办法了吗?”对于厂家给出的答案,于洪并不满意,于是决定自己动手试一试,寻求最优解。“既然减速机低速轴没法抽出,那为何不尝试一下安装开口油封?”很快,于洪拿出了自己的第一套解决方案。
说干就干,他根据低速轴的具体尺寸型号找来了合适的开口油封,安装到减速机上。果然,开口油封安装好后,漏油现象得到了明显的缓解。然而,没等过半个月,漏油量又开始逐渐增加。“难道是开口油封的质量有问题?”于洪心里犯了嘀咕,在反复更换了几次开口油封后,漏油现象依旧存在。
“看来问题不是出在油封上。”为了找出减速机漏油的真正原因,于洪一遍又一遍到输煤现场检查设备,同时向运行部、生技部的相关技术人员取经。在对减速机内设备配件进行几轮排查后,于洪终于发现影响减速机漏油问题的关键并不在于油封,而是在减速机轴端上。原来由于长时间运转,1号斗轮机悬臂皮带减速机轴端出现磨损现象,致使减速机轴间存在缝隙,从而导致漏油现象的发生。
找到问题根源后,于洪凭借多年经验,提出了用密封钢圈抵住油封,避开轴端缝隙的解决方案。他迅速行动,根据设备型号自行加工制作密封钢垫,并配合安装开口式油封锁紧轴端。这一方案立即见效,漏油问题得到了彻底解决。而后又经过了一个多月的细致观察,减速机再无漏油现象发生,该项缺陷终于得到了根治。