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创新技术破难题 减少消耗降成本
新疆化工走出污泥治理新路子
2025年02月24日
字数:903
版次:01
  本报讯(特约记者 冯永强 通讯员 张贺朋 张秀云)截至2月18日,新疆化工污泥治理取得重大突破,累计向气化外送污泥水18.4万立方米,减少污泥排放总量达1000吨。自污泥低温干化系统运行以来,新疆化工通过持续优化污泥水向气化外送工艺,不断提升污泥无害化处置与资源化利用水平,不仅显著降低了污泥排放量,还极大提升了资源利用率,有效解决了污泥“围城”困境,为推行绿色发展赋能助力。
  污泥处置是污水处理“最后一公里”,处置不当极易造成生态环境次生污染。2021年年底,新疆化工因大检修无热源,污泥处理系统停运,约2000吨生化湿污泥和罐底湿污泥无法干化处理,加之生化系统来水量与COD超出原设计,每日产生约60吨离心脱水后的湿污泥,远超系统处理能力。大量污泥在系统内循环,形成“死泥”,严重影响生化系统正常运行。
  为突破困境,新疆化工全力探索污泥减量化、资源化、无害化处置路径,提报了“多种污泥协同处理研究及应用科技创新项目”,并于2021年12月获得上级公司批复立项。项目确立后,公司邀请多家企业参与污泥协同处理技术交流,经过多轮实验和技术评估,最终选定低温干化技术作为优选方案。该技术具有无气体泄漏、无尾气排放、工艺流程简洁以及系统调节能力强大等优势,其工艺流程涵盖污泥处理、空气循环、热能转换三大系统,从源头实现污泥的无害化、资源化和减量化处理。此外,新疆化工还创新探究干化污泥用于锅炉掺烧协同处置的新模式,不仅解决了传统焚烧技术带来的二次污染问题,还显著降低了企业的能源消耗成本,实现环保与经济的双赢。2023年8月,污泥低温干化系统试运行阶段,进泥含水率达85%~87%,污泥干化后含水率降至30%左右,有效降低了污泥的含水率。中试规模满足每天处理湿污泥量为14.4吨。2024年大检修期间,罐底泥量大幅减少,减轻了维修清理人员的工作量的同时,有效降低了现场清理作业风险。
  去年5月,项目圆满完成工艺调试,全面达到设计预期目标,实现在不添加任何辅助燃料的前提下,污泥干化与焚烧过程中的热量平衡,达到了低成本污泥处置效果。同年9月27日,项目顺利通过结题验收,污泥干化后满足掺烧要求,有效解决污泥处理系统中的不平衡问题,提升离心脱水机脱水效率,改善滤液浊度,避免检修期间污泥处理带来的环境风险。

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